脫硝提升改造在水泥窯上的應用
隨著環境治理的不斷深入,為了不斷提高環保治理水平,降低環保風險,同時降低生產成本,我公司對預熱器分級燃燒以及SNCR脫硝進行了優化改造,充分利用局部高溫區的CO還原NOx,同時加強氨水噴槍的霧化效果,使氨水與氣流充分接觸,提高SNCR反應效率。改造后在氨水用量略有降低的情況下,氮氧化物排放量明顯降低。
關鍵詞 水泥 分級燃燒 脫硝
河北金隅鼎鑫水泥有限公司二分公司2#日產5000噸熟料生產線,水泥窯利用SNCR脫硝技術進行脫硝,隨著環境治理的不斷深入,原有的設計已漸漸顯現其局限性,運行成本上升較快,總體脫硝效率比較低,利用檢修淡季對脫硝系統進行改造。
水泥窯煙氣SNCR脫硝原理:在無催化劑存在的條件下,在水泥分解爐合適區域溫度(850-950℃)加入還原劑(20%氨水),與NOx發生反應,將NOx轉化成無害的N2和H20。
一、技改前原有脫硝系統運行情況,表一
最初的分級燃燒為三次風管分級燃燒風管,即引一部分三次風到分解爐中部,使用效果不佳,同時氨水用量較大,排放指標較高。
一、根據目前水泥行業脫硝技術,我們通過多次技術研討和其他公司借鑒學習。利用銷售淡季,結合本廠實際工藝情況,進行脫硝改造和工藝調整,做出如下方案:
1.通過燃料分級燃燒技術將入分解爐的煤分為三個區域喂入,一股送入煙室,一部分噴入分解爐錐部,還有一部分噴入三次風管入口處。經過不同區域還原氣氛,利用缺氧燃燒產生的CO等還原性氣體將從窯內高溫產生的窯尾煙氣中的NOx還原成N2,實現水泥熟料生產過程中的NOx減排。其反應原理:燃燒生成的CO與NOx發生還原反應,以及燃料氮分解成中間產物(如NH、CN、HCN和NHx等)相互作用或NOx還原分解,從而抑制了燃料型NOx的生成,具體反應如下:
2.更換高效氨水噴槍,通過調整工作壓力,既保證氨水霧化后的液滴流能穿透管道內煙氣流,又使噴入的霧化氨水均勻的全部覆蓋整個斷面氣流,同時對噴槍實施定期清理的管理制度,保證噴槍無堵塞,噴槍周圍無結皮,確保噴入效果。
一、經過技改調整后,氨水用量及NOx排放速率具有不同程度降低,見表二
四、經過分級燃燒以及SNCR脫硝的優化改造后,在氨水用量略有降低的情況下,氮氧化物排放濃度明顯降低,既減少了排放,企業也增加了環境效益和經濟效益。
編輯:俞垚伊
監督:0571-85871667
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