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Φ4.2m×11m水泥粉磨系統運行中出現的問題及解決措施

哈爾濱水泥廠 · 2018-03-06 16:43 留言

  哈爾濱水泥廠Φ4.2m×11m水泥磨系統自投產以來,生產較為穩定,但在生產過程中也不乏出現各種問題,造成臺時產量遲遲不能達到設計指標,在解決這些問題的同時,我們總結了一些經驗和辦法,以供同行參考。

  1 生產系統的基本情況

  1.1系統流程見圖1

  1.2 系統主要設備    

  主要設備規格性能見表1。

  2 生產中的問題及解決辦法

  2.1 輥壓機運轉率及擠壓效果

  Φ4.2m×11m水泥磨為雙倉磨,磨機的破碎功能已從磨內大部分轉到輥壓機上,擠壓物料的質量設計指標為:物料擠壓后<2mm顆粒占65%,<0.09mm顆粒占25%,且未破碎的顆粒內部已形成裂紋,易于粉磨。但投產一段時間之后,輥壓機壓力由9MPa左右降至6MPa左右,輥縫仍設定在20mm左右,致使通過量大,物料擠壓效果差,30mm以上顆粒含量較多,且未產生機械裂紋的顆粒仍有部分存在,使吐渣量增大,且出口篦板易被堵塞,部分顆粒沉積于二倉內削弱了研磨作用。另外輥壓機主體的故障頻繁,使其運轉率僅達40%左右,嚴重影響了磨機的產質量,而且影響了磨機工藝狀況。針對存在的問題,重新拆裝了輥壓機,焊補輥面,恢復調節翻板,將輥縫設定為8mm左右,壓力設定為2MPa左右。開車后,取得了一定效果,目前較穩定,磨機臺時產量也達到了設計的110t/h。

  2.2 喂料控制

  由于輥壓機的調整失控,磨機的瞬時喂料量達150t/h,致使磨機常處于飽磨狀態,磨頭倒料及輸送設備內處于正壓而粉塵外溢。且選粉機負載增大,處理能力的限制使回粉量增大,達400t/h的報警狀態,不得不停止喂料來緩解這種狀態,造成頻繁開停,既影響產量又增大了消耗,有時甚至要停磨處理。為了保證喂料穩定,我們調整了輥壓機的側擋板,使其回料量增大,出料量減少,雖然減緩了磨機的喂料失控,卻增大了上料提升機的負載,造成其故障頻繁,檢修中將輥縫由20mm調至8mm,從根本上控制了通過量,穩定了磨機喂料的控制,從而減少由其產生的負面影響。

  2.3 除塵器壓差

  在北方由于冬季溫度低,袋除塵器雖然作了保溫,但操作上還是受到一些影響,尤其是空壓機的壓力必須足夠,否則易使除塵器壓差超標。原空壓機由除塵器及粉煤灰輸送共用,致使收塵反吹風壓力不足,經常使收塵壓差達-3000Pa左右而被迫停車。后在磨系統內建立單獨的空壓機站,滿足了除塵器的需要。

  2.4 控制參數匹配情況

  控制質量的可調節參數有選粉機主軸轉速和系統風量,磨尾除塵器的風門開度可調整磨內風速,調節出磨細度;選粉機一、二、三次風風量匹配確保選粉機的工作狀態,一次風為部分循環風,二、三次風為摻入的冷風,所以調整循環風門及收塵風門開度是匹配好風量的關鍵。O-Sepa選粉機為負壓操作,但一定時期以來一次風達正壓狀態,使系統風量紊亂,回粉量增大,設備粉塵量增大,造成環境污染。為此將循環風門開度從50%提高到70%,除塵器風門開度由35%提高到50%,使一次風壓由正壓變為-400Pa左右,極大地改善了系統的工作狀態。

  2.5 研磨體的補充及調整

  原裝載研磨體是針對輥壓機的配套生產而設計的級配,但由于輥壓機的運轉率低,且效果差,我們調整了研磨體的級配,見表2。

  表2 調整前后研磨體級配 t

  調整后的級配更能滿足目前生產狀況,且每月按時補球,以平均球徑的大小來確定補球的大小。

  2.6 鎖風問題

  出磨輸送斜槽離心風機正壓吹送,鎖風為重錘翻板閥,如果翻板鎖風不嚴,必定降低斜槽內壓力,易造成斜槽堵塞,從而降低磨內風速。另外回粉翻板鎖風不嚴會造成選粉機內部壓力降低,回粉量增大。所以及時調整翻板重錘的配重,并使其靈活動作,確保鎖風嚴密。

  2.7 吐渣問題

  該系統原吐渣口處用人力小車推送,勞動強度大,造成了環境污染,后在吐渣口下增設了1條皮帶將其輸送至磨房外集中處理,節省了人力,改善環境,當然如果能將其直接回磨是最理想的,另外工藝系統調整也減少了吐渣量。

  3 調整前后生產情況

  調整前后生產操作參數見表3。參數波動很大是生產發生異常造成的,喂料量波動在85~154t/h,回料波動在66~258t/h,輥壓機壓力由6MPa降至2MPa,輥縫由22mm降至8mm,一次風壓力由正壓變為負壓,各風門開度也有相應的調整,磨機功率也因此有所波動。調整前后產質量情況見表4

  表3 生產操作參數

表4 產質量情況

  注:輥壓機調整前指壓力6MPa,輥縫20mm左右。

  4 結束語

  以上問題解決后,磨機系統生產狀況有了很大程度的改善,參數的匹配更趨于合理,工藝環境得到改善,產質量得到了提高,達到了設計能。

編輯:俞垚伊

監督:0571-85871667

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