RPV100-40輥壓機在水泥粉磨系統中的使用及改進
新鄉水泥廠1000t/d水泥生產線采用Φ3.6m×8.5m水泥磨機配套RPV100-40輥壓機組成預粉磨系統工藝。磨機在1997年投入生產,而輥壓機由于種種原因一直未能很好的使用,磨機的生產能力未能發揮,質量也不易控制。經過對輥壓機系統的改進,現在已經可以連續安全穩定運轉。
1 水泥粉磨系統工藝流程
水泥粉磨系統工藝流程見圖1。
圖1 水泥粉磨系統工藝流程
1.吸料提開機:2,4.金屬探狐儀;3.除鐵器:5.喂料皮帶;6.電動南板閥;7.荷倉:8.電動插板網;9.輥壓機;10.分料例:11.輥壓機回料皮帶;12.水泥熔;13,15,17,19,22.空氣輸送斜槽:14.出磨提升機;16.選粉機;18.回料皮帶:20.旋風除塵器;21.袋除全器
2輥壓機系統中存在的問題及故障分析
2.1無法保證杜絕金屬進入輥壓機
新鄉水泥廠在喂料皮帶上加了2個金屬探測儀2、4和電磁除鐵器3。2和3聯鎖,當探到金屬時,電磁除鐵器3開啟,因我廠使用的混合材是鋼廠含鐵渣特別多的礦渣,因此電磁除鐵器幾乎是在連續運轉,導致其內部線發熱并經常性燒壞。雖然有二級金屬探測儀,探到金屬后,指令電動翻板閥動作,使來料直接入水泥磨,但如果礦渣中的鐵不除,將會有大部分物料入磨,輥壓機因料少而無法正常工作。頻繁動作使電動機和機部分都易損環,一且帶有大塊金屬的物料不能及時排出,將會給輥壓機的安全運行帶來威脅。
2.2液壓系統故障頻繁
液壓系統設定工作壓力為10MPa,若哏入大塊硬質物料,活動棍后退,可使壓力升至l1-12MPa。液壓元件常出現泄漏、失靈、壓力低或壓力不穩定。
主要故障有:1)部分聯接件及元件端蓋處漏油:溢流閥壓力調不上:3)電磁換向閥不動作:4)元件密封圈損壞進入油躋:5)蓄能器壓力減弱:6)單向閥
原因有:1)輥壓機工作環境差,液壓油被污染:2)密封件質量太差或選用型號不當:3)工作壓力設定太高:4)操作不當。
2.3 荷重倉料位無法穩定
如果荷重倉經常出現空倉或物料太少,使形成料餅的量大大降低,嚴重影響磨機產量。
原因有:1)喂料系統不正常;2)輥壓機分料閥故障,回料較少;3)輥壓機可調喂料插板閥調整不恰當,使輥壓機物料通過量與磨機嚴重不匹配;4)倉壓自動調節回路失靈。
2.4 邊緣效應大,擠壓效果差該輥壓機屬于KHD型,擠壓輥短而粗,邊緣效應本身就大,再加上端面側擋板磨損,使出輥物料含有較多的未擠壓顆粒,給磨機操作帶來困難。
2.5 軸承和減速機發熱
主要原因有:1)冷卻水溫度高。由于循環水冷卻系統差,水溫常在35℃以上,夏天可高達40℃。2)軸承潤滑不好。輥壓機4個主軸承是由于油站通過片式給油器集中供油潤滑。干油桶內油未及時補充,片式給油器故障或油路泄漏是軸承得不到潤滑的常見原因。3)減速機用油污染或未隨氣候變化及時更換油型號。夏季用N320潤滑油,冬季用N220潤滑油。
2.6 輥壓機故障停車后再啟動困難
荷重倉下的電動插板閥動作緩慢。當輥壓機在正常喂料時由于左右輥縫超差或其他原因突然跳停時,喂料插板不能及時插上,致使輥面上存料,而將料用盤車的方式排完又很困難,當再次啟動時,形成帶料重車啟動,就會出現過流跳停,甚至損壞電氣元又不增加輥壓機負荷。
3 對輥壓機系統的改造
3.1 更換電磁除鐵器為永磁除鐵器
使用永磁除鐵器效果較好,避免了電磁除鐵器頻繁故障、運行不穩定的缺陷,即使偶爾有大塊金屬未被除掉,也可被金屬探測儀測到后及時走旁路入磨,保證了輥壓機的安全。
3.2 將電動翻板閥改為氣動翻板閥
電動翻板閥動作執行緩慢,要求金屬探測儀遠離喂料口,及早發出信號,給翻板閥充足的動作時間,為此造成過多的物料短路入磨,影響磨機操作。此外由于翻板閥磨損或卡料易造成電動機燒壞。據此將電動改為氣動,用氣缸作為執行元件,以空壓機站的高壓空氣(0.2MPa以上即可)為動力,以氣動電磁換向閥進行氣路轉換。此方法動作迅速(<1s),安全可靠,能使極少的物料短路入磨且避免金屬入輥壓機。
3.3 將電動插板閥改為氣動插板閥 因荷重倉下面的電動插板閥同樣存在動作緩慢的問題,為此我們亦將此處電動改為氣動,效果非常好。
當輥壓機跳停時,能快速插上,阻止物料滯留在輥面上,徹底避免了重車啟動輥壓機,給操作帶來了極大便利。
3.4 改進冷卻水循環系統
針對新鄉水泥廠循環水溫度高的缺點,鋪設了1條專用冷卻水管。用1臺管道泵增壓,直接用凈水冷卻,出輥壓機系統的水又注入全廠循環水系統,在不缺潤滑油情況下,軸承溫度可保證低于40℃。
4 對磨機系統的改造
4.1 調整研磨體級配
輥壓機正常運轉時形成的料餅在50%以上,分析料餅中的顆粒<0.2mm的占74%左右,<0.08mm的占25%左右。而在未用輥壓機時,物料中幾乎沒有0.2mm以下的顆粒,平均粒徑在15mm以上。根據這種情況,我們對研磨體進行了大幅度調整,前后對比如表1。
表1 磨機級配調整前后對比
考慮到小球價格較貴,在二倉嘗試了以段代球、球段混裝的方案,經過使用效果很好。
4.2 調整隔倉板
因入磨物料粒度降低,一倉物料流速加快,故調整隔倉板篦孔尺寸,進料端8mm調整為5mm,出料端14mm調整為10mm。
另外將中圈(共3圈)隔倉板的1/3共6塊換為盲板。
調整后,水泥的比表面積由原來的300m2 /kg提高到了340m2 /kg。
5 輥壓機的維護
5.1 避免兩輥負荷不均
在使用中,由于兩輥傳動三角帶張緊不一致,將會使兩輥間出現相對速度差,從而出現轉速較高的輥通過受壓物料帶動另一輥轉動,使其電流顯著增加,輥面的磨損也成倍加大。因此,一旦發現兩輥電流不一致時,要及時調整三角帶,一般是將電流較低的一側調緊,直至兩輥負荷均勻。
5.2 注意側面擋板與輥端間隙
如果側擋板與輥端間隙太大,邊緣效應就明顯加大,因此,要將此間隙控制在2mm以內,可通過絲桿調節,若發現有磨損,要及時補焊。
6 選擇合理的操作方法
6.1 低壓大循環
原設計輥壓機正常壓力為10MPa,輥縫定為18~20mm。經過多次試驗認為,壓力不必這么高,亦可達到較好效果。因為在輥壓機運轉過程中,由于喂料顆粒的波動,常使液壓系統壓力升高到11~12MPa,給液壓元件帶來極大的危害。為此我們降低工作壓力至8MPa,為了保證出料粒度較好,采用大回料量措施,可達到50%~70%返回輥壓機,使物料多次經過擠壓。輥壓機通過量原設計為90t/h,經過實測可達110~120t/h,而磨機的受料能力只有55~60t/h,實現大循環是完全可能的,此時工作輥縫放寬至22mm左右。這樣既保證了液壓元件的使用壽命,又不增加輥壓機負荷。
6.2 穩定中間倉料位
首先可加大回料,如果不行,可將插板閥插上,待料位升上后,再打開插板閥喂料。如果由于輥壓機輥面磨損,通過量太大,而回料已調節到最大限度又無法滿足倉位時,應調整輥壓機可調喂料插板,減小工作輥縫,降低輥壓機通過量。
6.3 合理喂料顆粒比例
若顆粒均齊,其密實度就低。在擠壓過程中,由于帶入的大量空氣將溢出并反沖到入輥壓機的物料,影響物料通過量及運轉平穩性。另外,若物料中無填充細顆粒,大顆粒物料過于集中,將導致輥壓機實際在自由破碎,完全改變了輥壓機的堵塞破碎機理,不僅振動大,且無法形成料餅。我廠以礦渣做混合材相當于細顆粒填充物料。但其摻加量因生產水泥品種而異,無法滿足輥壓機運轉要求,此時應考慮輥壓機回料中細顆粒含量,進行調節補充,但輥壓機回料又受磨機產量及穩定荷重倉的限制,因此引入選粉機回料。這將使物料顆粒組成的調節變得自如,使輥壓機達到最佳生產效果。
編輯:俞垚伊
監督:0571-85871667
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