匯金智能裝備:攻堅克難,全力以赴滿足客戶需求
2020年初,新冠肺炎疫情的侵襲給經濟發展帶來了一定的影響,各行各業一度出現市場蕭條的境況。在嚴峻的市場形勢下,保證上下游供應鏈間的高效協作是激發市場活力的有效方式。作為水泥行業的環保技術研發、設備生產企業,河南匯金智能裝備有限公司準確定位于供應鏈條中的所處位置,時刻以客戶需求為基本導向,攻堅克難,以滿足客戶的設備安裝、技術改造和售后服務等實際需求,為客戶提供及時滿意的服務。
疫情形勢逐步減緩,各行各業陸續復工復產,匯金智能裝備銷售人員主動對接客戶,咨詢負責區域內客戶企業復工復產情況。當得知部分客戶的需求迫在眉睫之時,匯金智能裝備數十位技術、售后人員挺身而出,主動請纓,在做好安全防護的前提下,克服一切困難,逆行奔赴安徽、山東、山西、甘肅、浙江等15個地域,積極開展燃燒器調試、無氨脫硝技改等客戶服務工作,為客戶的有序生產提供了有力保障。
合作項目如期完成后,匯金智能裝備對匯金技術、售后人員進行了表彰和嘉獎。同時,合作客戶也對匯金智能裝備表示贊許,“我們很感動,疫情期間你們能夠排除一切困難,及時開展合作項目,讓我們的生產工作有序推進。此后,我們也將繼續和匯金保持長期的戰略合作關系。”
時時以客戶需求為宗旨,匯金智能裝備的服務在水泥行業有口皆碑,這成就了匯金智能裝備環保設備的驚人銷量,也奠定了匯金智能裝備在水泥行業的實力地位。2019年底,匯金智能裝備更是接到來自全國各地的訂單,與20多家水泥企業達成合作,并成功完成了客戶生產線的設備安裝、技術改造等工作,達到客戶要求。
以某南方水泥公司為例,匯金智能裝備于2020年3月25日為該公司5000t/d熟料生產線進行無氨脫硝窯尾燒成系統技術改造。改造前,投料量388t/h,NOx指標控制為300mg/Nm3,氨水用量為0.8t/h;改造后,投料量405t/h,NOx指標控制為300mg/Nm3,氨水用量為0.33t/h。綜合對比,每天增加產量250噸,每年節約氨水3384t,節約氨水費用約287萬元(一年按300天計算)。具體無氨脫硝改造前后詳細數據對比如下:
再以另一南方水泥公司為例,匯金智能裝備自2020年3月29日為該公司5000t/d熟料生產線進行無氨脫硝窯尾燒成系統技術改造以來,產質量穩定,節約氨水效果明顯。改造前,NOx指標控制<280mg/Nm3,氨水用量為0.34t/h;改造后,NOx指標控制<280mg/Nm3,氨水用量為0.16t/h。推算每年節約氨水1296t,每年僅氨水費用節約110萬元(一年按300天計算)。具體無氨脫硝改造前后詳細數據對比如下:
除無氨脫硝窯尾燒成系統技術改造之外,HJ節能燃燒器在各公司生產線上窯后的指標也達到了客戶要求。以福建某水泥公司為例,HJ節能燃燒器在該公司2500t/d生產線上窯運行以來,效果明顯:
1、熟料日產量達到預期要求;
2、HJ節能燃燒器火焰強度高,火點集中,火焰穩定性強,熟料質量明顯提高;
3、熟料強度提高1-2MPa;
4、節電(減少使用一臺功率75kw的風機);
5、煤耗降低1KG。
先進的技術、過硬的質量、完善的服務,皆是匯金智能裝備對自我定位的詮釋,更是企業滿足客戶需求的重要保障。滿懷赤子之心,匯金智能裝備將以客戶需求為方向,始終牢記“為客戶提供滿意”,在水泥行業的發展道路上,研發更多環保技術,為客戶創造更大的價值!
HJ節能燃燒器實物圖
無氨脫硝窯尾燒成系統技改前后對比圖
編輯:曾家明
監督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com