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用工業廢渣生產緩凝水泥的方法探討

新世紀水泥導報 · 2015-08-03 09:17 留言

  0 引言

  路基緩凝水泥用于公路路基,用來穩定砂礫(包括礫石土)、碎石,水泥含量一般為5%,不宜超過混合料總重的6%。由于施工拌料、鋪平、壓實時間較長,必須在水泥凝結時間之前完成,因此根據施工時間要求水泥的初凝時間大于4h,終凝時間不小于6.5h。我公司自2006年5月開始研制道路用路基緩凝水泥,2006年9月投入工業生產,通過多種方案的對比優選,采用旋窯熟料與立窯熟料對摻,利用電廠脫硫石膏與磷石膏搭配,加礦渣、粉煤灰、電廠爐渣等工業廢渣進行生產,既滿足了公路建設所需水泥性能,又消耗了工業廢渣,達到了節約能源、減少污染、降低生產成本、增加企業效益的目的,實現了資源的綜合利用。

  1 生產方法

  我公司有兩條2500t/d新型干法水泥生產線,原有六條Φ3m×11 m機立窯生產線,用熟料加石膏進行調節,初凝時間只有3.0h,后采取增加石膏的方法,凝結時間有所延長,但不能滿足用戶要求。采取磨頭加入0.5%~0.8%緩凝劑生產緩凝水泥,通過試驗,凝結時間能夠達到,但混合材摻量低,水泥生產成本高,后用2500t/d新型干法旋窯熟料與立窯熟料搭配,摻加磷石膏、電廠脫硫石膏、礦渣、粉煤灰、電廠爐渣等工業廢渣進行生產,水泥性能達到用戶要求,生產成本降低,可消耗大量的工業廢渣。

  2 原材料成分

  立窯熟料為本集團生產的熟料,旋窯熟料為本公司兩條2500t/d 新型干法旋窯熟料,其熟料成分見表1;磷石膏為山東臨沂地區某磷肥廠生產的廢渣、脫硫石膏為魯南電廠煙氣脫硫產生的廢渣;電廠爐渣為當地濟寧電廠所排工業廢渣,粉煤灰為魯南電廠、曲阜電廠所排廢渣,礦渣為山東萊蕪鋼廠所排工業廢渣,見表2~7。

  3 試驗方案

  3.1 旋窯熟料與立窯熟料對比試驗

  旋窯熟料與立窯熟料的生產工藝不同,配料方案不同,熟料的礦物組成有較大差異。旋窯熟料的C3S的含量為55%左右,而立窯熟料的C3S含量為45%左右,旋窯熟料的SM較高,在2.7左右,而立窯熟料的SM只有2.0,表現在凝結時間和強度上差別較大;立窯熟料的初凝時間較旋窯熟料的初凝時間長105min, 立窯熟料的終凝時間較旋窯熟料的終凝時間長135min,利用立窯熟料凝結時間長的特點,有利于延長緩凝水泥的凝結時間。為增加混合材的摻量,保證水泥強度,采用旋窯熟料與立窯熟料搭配使用,進行試驗,見表8。

  從表8可以看出,隨著立窯熟料摻加量的增加,初凝時間在逐漸增長,強度在下降,當立窯熟料摻到30%,與旋窯熟料摻量相等時,凝結時間最長,且強度降到控制指標低限(水泥3d強度內控指標為≥15MPa)。因此用立窯熟料與旋窯熟料各摻30%作為熟料的比例進行試驗。

  3.2 脫硫石膏與天然石膏對比試驗

  電廠脫硫石膏與天然二水泥石膏相比,小磨試驗證明前者有較好的緩凝效果,見表9。

  小磨試驗后,我們在2號水泥磨上開始用脫硫石膏代替二水石膏生產水泥,指標為:細度≤5%;SO3:1.8%±0.2%;混合材摻量為:30%±1%;其中磨頭16%電渣,加3.5%脫硫石膏,磨尾:16%粉煤灰,共生產66h。大磨試驗結果見表10。

  3.3 不同比例的石膏、磷石膏、混合材摻量的小磨試驗

  從表11可知隨磷石膏摻量的增加,水泥的凝結時間會增長,但熟料強度會下降,當加到6%時會出現明顯的強度下降,因此磷石膏摻量應小于6%。

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  4 方案的選擇

  從表11可以看出,生產方案共設計13個,通過小磨試驗,凝結時間能夠達到緩凝要求的只有G1、G2、G3、G5、G7、G11等六個方案;方案G11是采取高摻礦渣微粉方案,3d強度只有12.4MPa,且成本高,強度不合格;方案G7采用磷石膏與二水天然石膏對摻方案,強度和凝結時間合格,但熟料摻加量較高,水泥成本高;方案G5采用磷石膏與二水天然石膏混摻方案,強度和凝結時間合格,但熟料摻加量較高,水泥成本高;方案G3屬礦渣高摻方案,由于礦渣易磨性較差,水泥粉磨臺時產量低,電耗高,成本高;方案G2磷石膏摻量較高,強度低,以上方案不宜采用;采用方案G1成本較低(表12),是可行的方案。

  5 大磨生產

  2006年9月進行工業性試生產(表13),采用一臺Φ3m×9m水泥磨和三臺Φ2.2 m×6.5m水泥磨進行粉磨,共同進入水泥均化庫,通過多庫搭配進入水泥散裝庫,由散裝車運入工地。經檢驗各項指標達到內控標準,滿足用戶的要求。

  5.1 水泥控制指標

  根據用戶的需要和國家標準,制定了企業內部路基緩凝水泥(P·C 32.5)內控指標(表14)。

  5.2 大磨生產數據

  2006年10月開始正式生產路基緩凝水泥,所用設備為三臺Φ2.2 m×6.5m水泥磨和一臺Φ3m×9m水泥磨,全為圈流磨,出磨水泥同時進入六個小水泥均化庫,通過機械倒庫、多庫搭配進行水泥的均化。由于在水泥粉磨中加入了礦渣,物料的易磨性較原來差,水泥磨的臺時產量較原來生產P·C32.5水泥降低0.5t/h,加入0.3%的液體助磨劑,能夠改善磨內的研磨工況,增加磨內物料的流速,對提高磨機臺時產量有較好的效果,能夠提高臺時產量0.85t/h。表15是2006年10月連續20天的生產質量情況,出磨水泥平均初凝時間為339min,平均終凝時間為397.2min,符合用戶要求,且強度完全符合P·C32.5水泥的內控標準。

  6 生產中問題的處理

  用旋窯熟料與立窯料搭配,加入工業廢渣生產緩凝水泥,克服了單用立窯熟料生產強度低、混合材摻量低的缺點,也避免了用純旋窯熟料生產水泥凝結時間短的缺點,用高摻礦渣微粉,凝結時間能達到,但成本較高。用旋窯熟料與立窯熟料搭配,利用工業廢渣生產緩凝水泥性能達到要求,成本較低,但是用工業廢渣生產緩凝水泥在生產過程中應處理好以下問題。

  6.1 磷石膏、電廠脫硫石膏水分的處理

  電廠脫硫石膏,磷石膏進廠水分較高,一般在12%~15%。物料水分高,不利于機口喂料,出現下料不暢、堵下料溜子、計量困難等,應采取晾曬,使水分蒸發,晾曬后水分可降低到7%左右。

  進廠時要有一定的儲備,晾干后入大棚存放,不能隨進隨用,一是臺時產量低,二是下料不暢,配料不穩,影響出磨水泥質量,有條件的可進行烘干后使用。我公司先晾曬,從電廠進來的熱電廠爐渣溫度達到250℃左右,用鏟車將這種熱電渣與石膏按比例進行搭配,并混合均勻,使電渣與磷石膏充分接觸,利用熱電渣的熱量,能夠將石膏中的水分進行蒸發,使石膏不再粘附,同時電渣為粒、塊狀,克服了單獨磷石膏不易下料的缺點。

  6.2 加強磨內通風,及時排出磨內水分

  在水泥粉磨操作上要改進操作方法,將磨尾排風機風門,由原來的80%開到100%,目的是加大磨內排風,讓磨內產生的水蒸氣及時排出磨外,減少磨內水分的積存,利于提高磨機產量。

  6.3 控制進廠磷石膏的磷含量

  對進廠磷石膏的磷含量要經常進行檢測,對于某些不具備檢測條件的水泥廠化驗室,可在省水泥質檢站進行檢測,磷石膏P2O5的含量一般控制在0.3%~0.5%,磷含量過高,會引起水泥的凝結時間過長,強度下降幅度較大,應定期檢測。我公司進廠磷石膏每批次都要到省站進行檢測,同時進廠的石膏要分清批次,打好堆存放,便于均化搭配。

  7 結束語

  用工業廢渣生產路基緩凝水泥,廢渣中的磷酸鹽能夠提高水泥中C3A的活性,延長C3A的誘導期,能夠延緩水化速度,抑制鈣礬石晶體向長度方向生長,從而避免在顆粒之間盡快形成連接橋,延緩了水泥的凝結。

  (1)通過試驗,磷石膏和天然石膏一樣可以作水泥調凝劑,但要控制好磷石膏的含磷量和進廠水分。

  (2)磷石膏可以單獨使用亦可以搭配使用,單獨使用時,當摻量達到一定程度會降低水泥的強度。

  (3)電廠脫硫石膏與磷石膏搭配使用,緩凝效果較好,解決了新型干法水泥熟料無法生產緩凝水泥的矛盾,增加了混合材摻加總量。

  (4)用電廠脫硫石膏、磷石膏作緩凝劑解決了工業廢渣(電廠脫硫石膏、磷石膏)占地,污染環境問題,增加水泥企業效益。

  (5)用工業廢渣生產路基緩凝水泥,比生產通用硅酸鹽水泥P·C32.5水泥能多加入工業廢渣15%,每年多消耗工業廢渣4.5萬t。節約標準煤近0.5萬t,每年節約天然石膏1.8萬t,生產成本每噸節約6元,年節約生產成本 180萬元,實現了資源綜合利用和經濟的循環發展。

編輯:陳宗勤

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