降低煤電耗用量 相山水泥公司實施多項技改降本增效
年末將至,走進淮海實業集團相山水泥公司,廠區里機器轟鳴,工人們有條不絮地在各條生產線上忙碌著。筆者從公司技術中心了解到,工人干勁十足的源動力來自于公司積極圍繞“加大技改 促產提效”雙提升重點工作所取得良好的效果,并起到降本增效示范效應。
據悉,公司燒成車間及化驗室,采取針對性的技術改造和管理措施,加大分解爐下縮口,增加了窯內通風能力。由原1.6米擴大至1.7米,及時對分解爐內結皮進行了清理,擴大了爐容,增加了燃燒空間,為提產降耗打下了基礎;加強原材料的驗收與分類管理工作。合理搭配使用,降低原材料水分,減少原材料中雜物(石塊、雜草等)對生料磨的影響,提高了出磨生料質量;定期清吹均化庫底小倉。減少下料時的波動,保證入窯生料喂料量穩定,穩定窯況,提高熟料煅燒質量。
協同化驗室,穩定控制出磨生料質量。適度降低熟料飽和,提高回轉窯的煅燒穩定性,節約用煤。合理調整風、煤、料的匹配,穩定窯況。及時對系統進行堵漏,尤其是對窯門、預熱器、篦冷機漏風進行了徹底解決,減少了系統漏風,降低煤耗。
優化生料磨系統用風,延長停機時間。優化輔機設備運行控制;對窯筒體冷風機、熟料庫頂設備、空壓機、煤粉制備系統等不需連續運行的設備,在保證生產的情況下,盡量壓縮相關設備的運行時間,進一步降低電耗;減少設備的空運行現象。在檢修期間和短時間停窯期間,合理運行;合理控制生料細度。放寬對生料細度的控制,有利于提高磨機產量,降低電耗。
加強機修管理和三級巡檢制度。每天堅持例檢制度,把設備隱患消滅在萌芽狀態,即提高了設備運轉率,又提高了熟料產量,降低煤電耗。[Page]
年初至今,公司實現熟料平均臺產提高3噸以上,同期28天內較2013年相比強度平均提高2-3MPa,每噸熟料平均電耗70.9度,平均煤耗降至164.4千克,增產降耗效果較為明顯,切實能夠為職工謀福利。
定時觀察回轉窯內情況,中央控制室及時作出調整,穩定回轉窯熱工制度,保證熟料質量。
每天按時清理預分解窯窯尾煙室,保證回轉窯內通風,為熟料煅燒創造好的條件。
嚴格三級巡檢制度,確保及時發現隱患,及時處理。
查看熟料質量,及時調整操作參數,保證熟料質量合格。
編輯:周夢瑩
監督:0571-85871667
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