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關于窯內過渡帶長厚窯皮的分析

  2009年12月11日從窯筒體掃描儀顯示得知,在窯25m和30m左右兩處表面溫度為75℃左右,采用紅外線測溫儀現場實測25m左右處為130℃左右,30m左右處為110℃左右,判斷窯25m和30m左右兩處長有厚窯皮,對此作一簡要分析。

  1.窯內過渡帶長厚窯皮的原因

  ①從熟料化學成分變化的角度分析

  近段時間熟料中Al2O3較高,在5.0—5.8%之間波動,而前段時間熟料中Al2O3在5.0%以下。熟料中液相量(1450℃)也由前段時間的23—24%增至現在的24—25%之間。由于液相量的增大加劇了過渡帶窯皮長厚的機率。而造成熟料中Al2O3偏高是由于砂巖中的Al2O3增高所致,最近進廠砂巖Al2O3為13.96%左右,而前段時間進廠砂巖Al2O3為9.97%左右。

  ②從窯內煅燒狀況的角度進行分析

  由于窯頭廢氣風機損壞,窯內通風不良,窯頭冒正壓,篦冷機風機閥門開度小,冷卻效果差,二次風溫不高,煤粉燃燒不完全,煤灰不均勻摻入熟料中,導致窯內局部液相量增大,增加了長厚窯皮的機率。

  ③從環境溫度差的角度分析

  由于大氣環境溫度低(7℃左右),同時窯尾密封不好,有漏風現象,窯筒體內外溫差增大,加大了長厚窯皮的機率。

  2.結論

  導致窯內過渡帶長厚窯皮的原因:

  ①砂巖質量差,Al2O3含量高。

  ②窯頭廢氣風機損壞,窯內通風差,煤粉燃燒不完全。

  ③窯尾密封不好,漏風嚴重。

  3.改進措施

  ①加強進廠砂巖質量控制,杜絕高鋁砂巖再次進廠。

  ②盡快修復窯頭廢氣風機,加強窯內通風。

  ③徹底搞好窯尾密封,避免或減輕漏風現象。

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