預熱器C4下料管高溫分料閥的改進
河南新密七里河水泥廠的熟料生產線為充分利用低揮發分煤,在原有的DD分解爐上串聯N-MFC爐,臺時產量比原來提高到20%。C4下料管有高溫分料閥,在生產中通過調整其開度,控制N-MFC與DD爐的物料分配比例,正常生產中分料比例為DD:N-MFC為2:8。運行一段時問后,看火工發現N-MFC爐出口溫度持續偏高,有時高達1020℃以上,流化風機壓力波動大(6.8-7.8kPa)。加大對N-MFC爐分料比例,甚至使料全人N-MFC爐,出口溫度仍偏高,熱電偶經常更換。經觀察,入N-MFC分解爐下料管料少且不穩定,導致流化床壓床。檢查發現,分料箱箱體四周結皮較多,分料閥嚴重變形,已起不到分料作用。
1 分料閥損壞分析
分析認為:物料沖擊力大,原分料閥強度不能滿足現有的生產需求。系統提產以后,投料量加大。原分料閥為單層耐熱鋼,下部焊接鉚固件,填充有耐高溫的澆注料。C4物料溫度在720-760oC,高溫下分料閥上的澆注料受熱膨脹與耐熱鋼膨脹量有差別,受物料長期沖擊,澆注料易脫落。加上生產中頻繁調整分料及箱體上的結皮增加了閥板上行程阻力,造成了分料閥變形。

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