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預熱器C4下料管高溫分料閥的改進

  河南新密七里河水泥廠的熟料生產線為充分利用低揮發分煤,在原有的DD分解爐上串聯N-MFC爐,臺時產量比原來提高到20%。C4下料管有高溫分料閥,在生產中通過調整其開度,控制N-MFC與DD爐的物料分配比例,正常生產中分料比例為DD:N-MFC為2:8。運行一段時問后,看火工發現N-MFC爐出口溫度持續偏高,有時高達1020℃以上,流化風機壓力波動大(6.8-7.8kPa)。加大對N-MFC爐分料比例,甚至使料全人N-MFC爐,出口溫度仍偏高,熱電偶經常更換。經觀察,入N-MFC分解爐下料管料少且不穩定,導致流化床壓床。檢查發現,分料箱箱體四周結皮較多,分料閥嚴重變形,已起不到分料作用。

1 分料閥損壞分析

  分析認為:物料沖擊力大,原分料閥強度不能滿足現有的生產需求。系統提產以后,投料量加大。原分料閥為單層耐熱鋼,下部焊接鉚固件,填充有耐高溫的澆注料。C4物料溫度在720-760oC,高溫下分料閥上的澆注料受熱膨脹與耐熱鋼膨脹量有差別,受物料長期沖擊,澆注料易脫落。加上生產中頻繁調整分料及箱體上的結皮增加了閥板上行程阻力,造成了分料閥變形。

2 分料閥的改進
  
  新建的生產線高溫分料閥普遍采用新型氣動(電動)角行程調節閥,接受來自調節儀表的信號并將其轉換成相應的閥芯轉角,改變分料比例,但價格較貴。因此,我們自制高溫分料閥,重點提高分料閥的強度。在材質上采用原有耐熱鋼,由原來的單片改為雙片,將兩片l5mm厚的鋼板傾斜15℃呈 型放置,上部拼焊,下部和軸焊在一起,上部和下部均有加強筋加固,結構見圖-1。
 
  
  
  在兩片鋼板相對的面焊V形扒釘,內部注入高強度耐堿澆注料,兩側留膨脹孔,防止澆注料受熱膨脹與耐熱鋼膨脹量不同而變形。并在分料箱體上開兩處處理孔,定期清除結皮。分料閥改進后,分料比例調整靈活(厚度、質量加大不多,對其動作沒有影響),預熱器系統熱工制度穩定。提高了系統的運轉率,且分料閥制作簡單,省時省力,便于安裝。
 
 
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