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中控操作靈活處理水泥生產異常事件之案例(上篇)

  新型干法水泥生產技術已經成為水泥生產的主導工藝,近幾年的規模發展迅速,技術與裝備水平也飛速提高。對每一個新型干法水泥(或水泥熟料)企業來說,這種先進技術要充分發揮更高效益空間,離不開中控操作員的高素質及操作水平。中控操作員必須熟練掌握工藝流程,掌握PC系統的控制、連鎖關系,能夠用運行曲線趨勢圖掌握設備的運行狀況。中控操作水平的高低直接關系到企業的生產成本。本文就我公司中控操作靈活地解決多起突發性事件的案例進行介紹,僅供參考。
 
  1 石灰石離析料塊的解決
 
  生產初期,石灰石儲存倉下料時有離析料塊現象。
  原因是:取料機取料時石灰石落入倉內,大料塊離析到儲存倉圓周,入倉時,倉內料位上漲,沒有離析料塊出倉;一旦停止取料20min(臺時450t/h),倉內料位下降至一定程度,儲存倉圓周離析料塊集中出倉,既影響生料質量又影響磨機產量。經過實踐,操作員采取石灰石取料機和生料磨機同步運行的措施,在保持一定料位的情況下,取料機的臺時同等于磨機所需石灰石產量,出倉石灰石始終保持一定均勻程度的混合料塊。
 
  2 硫酸渣溜子堵塞的預防措施
 
  每到雨季,原材料較濕,特別是硫酸渣,調速板喂機和定量給料機中間銜接溜子內粘料特別嚴重,有時能把溜子徹底堵死,崗位工處理一般在30min以上。實踐證明,若遇到此情況,中控迅速改變操作方法,將定量給料機的配比調大于正常值,從而調整板喂機轉速進行配料。這樣,板喂機給定的硫酸渣小于定量給料機需求量,銜接溜子內不存一點料,避免了溜子內因存料粘連堵塞的現象。
 
  3 砂巖蓬倉的應對措施
 
  2009年8月27日17∶10時砂巖因潮濕蓬倉,中控隨即喂入同等量高鋁土(生料中Al2O3偏低時適當摻入),避免了生料磨因斷料而停車(按規定斷料10min停生料磨),17∶30時砂巖處理正常喂料,且18∶00時生料質量接近正常。
 
  4 硫酸渣定量給料機給料量的調整
 
  2009年8月下旬,硫酸渣因Fe2O3含量較低,定量給料機16 t/h滿量程運行,出磨生料中Fe2O3含量1.7%,低于指標(1.95±0.1)%。要想將出磨生料中Fe2O3含量提上來,有以下幾項措施:
  (1)增大定量給料機減速電機,增加給料量。這需要備件,必須停車更換,不現實。
  (2)增加硫酸渣中Fe2O3的含量。儲存倉內已有庫存,當前狀況不能立即改變。
  (3)降低生料磨臺時,調整原料配比,相對增加硫酸渣給料量。但增加了生料成本和電耗。
  (4)中控立即通知電工,將硫酸渣定量給料機給料量虛、實參數D02由原來的1.41調至1.38,即:調整后顯示的16t/h料為18t/h。出磨生料中Fe2O3含量達到(1.95±0.1)%的控制指標。
 
  5 啟磨時間的安排
 
  我公司生料磨選用POLYSIUS AGRMR57/28-555 立式輥磨,該磨機啟動快,一般從開輔機到主機運行需要不足3min時間。輔機的組啟動 (生料均化庫庫頂收塵器、入庫斜槽風機、入庫輸送提升機、長斜槽風機、磨機減速機潤滑站、主電機和循環風機油站、液壓站、旋風筒下分格輪、密封風機、回轉下料器、循環提升機、選粉機、循環風機等)需要1min,磨機啟動條件滿足后,開動輔傳電機(減小了主傳電機啟動時的負荷),輔傳運轉期間需開噴水8m3/h左右,磨輥將磨盤上的物料輾成料墊,確保啟動后的料層。輔傳電機運行時間為120s,此時間內可以調節各系統閥門開度,將循環風機進出口閥門開至95%,同時將入窯尾袋收塵器短路閥門關至0%,循環風閥門開至95%,讓窯尾廢氣全部從磨內通過。閥門調節后,輔傳電機仍有30 s運行時間,后來,我們將輔傳電機運行時間從120s改成90s后主電機運行,且配料站給料機和入磨皮帶同時啟動。這時磨機可以按理想臺時喂入,完成磨機的啟動。改變了以前開輔機并調整好閥門以后再啟磨的操作模式,避免了輔機空負荷運行90s,從而降低了生料電耗。
 
  6 立磨啟動必要條件的信號搶注
 
  生料立磨啟動時,必要條件缺一不可,其中磨輥壓力油站在開磨前啟動,油缸調整平衡,保壓系統正常后,油站發出“允許啟動”和正常運行信號,此2項均是磨機啟動的必要條件。近一段時間,液壓油站“允許啟動”不保信號,時有時無,而立磨啟動其它條件均已具備,輔機空負荷運轉嚴重影響生料電耗。后來,經過操作員的摸索,將立磨啟動其它條件具備,當此信號閃出的瞬間,立即啟磨,搶注液壓油站“允許啟動”信號。待磨機啟動運行后,再查找原因并處理。
 
  7 生料立磨入磨皮帶開車走空料的措施
 
  一旦檢修或入磨皮帶故障需將物料走空時,原料調速給料機與磨機有連鎖,不能在磨機停車前停止運行,所以,以往崗位工需要到現場將棒形閘門柵死斷料,調速給料機空運行,下料時重新拉開棒形閘門,費時費力。后來,操作員將450t/h臺時降至2 t/h,原料調速給料機只有運行信號而不下料,待入磨皮帶把料走空后再停立磨,達到了入磨皮帶在磨機運行時不用將棒形閘門柵死且斷料的效果。
 
  8 生料立磨循環提升機外排料的取消
 
  (1)循環提升機外排翻板的設計:該翻板的設計目的是當磨機停車后,已進入提升機的循環料經翻板自動打外排排出磨機,避免停磨后該循環料進入磨腔內,造成磨機填充率過高,開車時磨機負荷過重和吐渣循環量過大的現象。
  (2)外排翻板對我公司的影響:我公司立磨運行狀況較好,臺時產量高(460~500 t/h),除滿足回轉窯喂料外,每天都能在用電高峰期停車避峰4 h,提升機每天都需要排出磨外混合料約4 t,立磨距石灰石均化堆場較遠,外排混合料只能運至砂巖堆場摻入砂巖中配用,對原料配料有影響。
 
 
 
  (未完待續-中國水泥網)
 
 
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