窯頭喂煤秤不準造成窯況差的反思
我公司有2條2500t/d生產線,回轉窯規格均為Φ4.0m×60m,二線設計時是在一線的基礎上略作改進,所以窯的通風效果應該比一線的好。但自2008年9月投產以來,二線窯多次發生窯況差、熟料升重低、fCaO含量高的現象,而且常常幾個班甚至幾天窯況都不正常,產量由200t/h降到l60t/h,情況也不見明顯好轉,經常被迫止料檢查。
1 出現的問題及原因分析
二線窯正常生產時、2009年11月5日及l2月5日窯況差時的窯主要參數見表1。
生產情況 |
臺時產量(t/h) |
窯速(r/min) |
窯電流A |
分解爐出口溫度 |
二次風溫度 |
煙室溫度 |
fCaO |
NOx |
窯頭喂煤量(t/h) |
升重(g/L) | |
正常生產 |
200 |
4.0 |
400-450 |
880~900 |
1100~1150 |
1 100~1150 |
0.5~1.8 |
0.070 |
4.5 |
1 200~1300 | |
窯況差 |
2009-11-05 |
180 |
3.7 |
300 |
910 |
750 |
1046 |
5.38 |
0.035 |
4.5 |
1020 |
2009-12-05 |
180 |
3.8 |
360 |
910 |
900 |
1050 |
8.9 |
0.040 |
4.5 |
1050 |
2009年11月5日,夜班操作員一接班就減產量至165t/h,降窯速至3.2r/min。窯況不但沒有好轉,反而更差,二次風溫度降至680℃,煙室溫度也下降至1030℃,fCa0含量高達8.0%。檢查后發現煙室沒有積料結皮,窯頭飛砂嚴重,窯面火色呈粉紅色,二次風溫過低,窯頭煤燃燒不完全。將窯頭柴油油泵開啟,20min后窯況開始好轉,二次風溫度升高至1000℃,窯電流上升,逐步提窯速至3.8r/min,并增大產量至180t/h,fCa0含量降至3.3%。由于分解爐用煤比平時多1~2t/h,分析認為窯頭喂煤量可能偏小,于是停窯頭柴油油泵,將頭煤加到5t/h。fCa0含量還是3.0%~4.0%,窯況正常,煙室溫度沒有升高(1050℃左右),窯頭沒有飛砂料,但窯面火色呈暗黃色,熟料結粒好,內呈灰黃色。分析認為可能是窯頭用煤過多,導致煤粉未完全燃燒,于是將窯頭喂量煤逐步減至4.6t/h,窯況又漸漸變差,窯電流下降,窯頭又出現飛砂料,窯面火色呈粉紅色,fCa0含量達5.3%。止料檢查,但沒查出原因。
2009年12月5日,因窯況差止料檢查,還是查不出原因,再次投料,窯況更差,fCa0含量高達8.9%。減產到130t/h,降窯速至3.0r/min,窯頭喂煤量4.3t/h,窯況好轉,fCa0含量降至1.22%,但并未找到根本原因,繼續排查時發現窯頭喂煤秤變頻器才11Hz,而一線窯頭煤秤變頻器有18Hz,即二線窯頭實際用煤量才2.75t/h。將窯頭用煤量加到5.3t/h時,窯頭煤秤變頻上升到l6Hz,窯況明顯好轉,N0x含量由0.040%上升至0.070%。因此斷定窯頭喂煤秤的中控顯示值和實際運行下料值是不匹配的,即窯頭喂煤秤是不準的。
2 采取措施
1)為維持正常生產,中控實時觀察記錄窯頭煤秤變頻器數據,控制在15-18Hz。
2)煙室溫度控制在1100~1150℃,不低于1080℃。及時清煙室熱電偶結皮,確保煙室熱電偶的準確性。
3)合理安排窯頭喂煤量,確保熟料fCa0合格率,熟料升重應大于1200g/L,控制在1250g/L左右。
采取以上措施后,窯頭煤秤又曾出現失靈,操作員及時調整喂煤量,穩住窯況,再沒出現類似事故。
3 結束語
從此次事故的原因查找和解決的過程中,得到了以下經驗教訓:
1)計量設備應該定期檢查、校核,若平時加強喂煤秤的管理,就不會再出現類似問題。
2)窯頭巡檢工應經常觀察窯況變化,中控室及窯頭工人應該提高操作技術,累積經驗,以確保窯況經常處于最佳狀態。
3)窯況不好時,應積極查找原因,從風、煤、料、機械、電氣等方面系統地查找原因,不應該長期帶病運轉。
來源:水泥雜志
編輯:
監督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com