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篦冷機頂部高溫區澆注料垮落事故分析

  我公司5000t/d生產線自2006年5月點火投料以來,篦冷機高溫段頂部澆注料多次發生局部(面積<0.2m2)、大面積(>2m2)脫落事故。特別是2008年先后發生三次大面積脫落。本文擬對這三起事故作一剖析。

  1 2月第一次事故
  1.1事故經過
  從2月初開始,篦冷機頂部澆注料先后多次發生小面積脫落燒紅,繼而發生鋼板燒透現象。考慮到3月份大修,所以當發現有燒紅時,便采取打背包的方法進行簡單的處理。24日接公司通知,停窯檢修。17:20止料,在燒空窯的過程中,澆注料大面積脫落。25日下午進入篦冷機內檢查,發現脫落的澆注料厚薄均勻一致、表面平整,漏出的錨釘全部呈倒錐形。從篦冷機頂部剩余部分的澆注料縫隙向內觀察,部分硅酸鈣板已不知去向,所看到的錨釘根部也都呈倒錐形,且有的已與頂部鋼板斷開。

  1.2 原因分析
  以上跡象說明,此次事故是由于錨釘根部斷裂引起的。在生產過程中,由于部分澆注料脫落,未能及時修補,使高溫含塵氣流直接與隔熱硅酸鈣板接觸,該板基本沒有強度,又不耐高溫,被很快磨蝕,繼而氣流沖刷錨釘,將其逐漸磨成倒錐形。同時,在停窯過程中,由于操作不當,窯內溫度降低過快,使篦冷機內溫度突降,因熱應力造成錨釘從薄弱處斷裂,澆注料也隨之脫落。

  綜合以前篦冷機內澆注料的檢查情況還發現,最先蝕薄的澆注料基本集中在一固定的區域。通過對比分析,初步斷定引起這一現象的原因與篦冷機空氣炮頻繁開停有關。為防止篦冷機雪人和大塊熟料的堆積,在其端部前殼體上裝有一組(4個)美國馬丁公司150L空氣炮。2007年4月,因砂巖礦點發生改變,中控操作沒能及時調整,造成篦冷機頻繁堆雪人,嚴重時堆至窯口處,直接影響回轉窯的運行。為避免類似事故的發生,遂將空氣炮循環間隔時間由1h調整到15min。調整后,對預防雪人堆積起到了一定的作用,但給篦冷機和窯頭罩內澆注料的正常使用卻造成了不利影響,澆注料表面上的“兔子窩”明顯增多。正是由于“兔子窩”處澆注料的最先損壞,造成硅酸鈣板的缺失、錨釘的磨損,繼而影響其整體使用周期。

  1.3吸取的教訓
  當停機時間較長,篦上區冷卻到可以進入時,要檢查耐火襯料有否斷裂、破損,且盡可能立即修復。對于預留的膨脹縫,一定要用硅酸鋁纖維棉塞實。同時在開停窯的過程中,要注意溫度梯度的平緩過渡,避免大起大落,防止因熱應力造成相關事故的發生。另外,對篦冷機空氣炮的應用頻次應按實際需要間斷地“開炮”。特別是采用小窯頭罩的生產線更應注意。正常生產時一班一次即可(現正在嘗試一天一次)。

  2 6月第二次事故
  2.1事故經過
  因原料車間配料秤故障,均化庫內料少,回轉窯被迫于23日5:35止料。26日 20:00重新點火,27日8:00投料,16:00篦冷機一段發生故障止料處理,17:20重新投料。在升溫和投料過程中,崗位工反映,篦冷機內不時聽到“嘣”“嘣”的爆裂聲,起初以為是煤粉爆燃所致(煤粉揮發分較高,基本在30%以上),結果造成投料后運行不到2d便發生澆注料脫落事故。從輸送機上觀察,掉落的澆注料塊多呈片狀或中間厚邊緣薄的碟狀,內部氣孔較多。

  2.2原因分析
  26日12:00,公司臨時決定更換篦冷機高溫區頂部澆注料。為了保證按預定計劃投料,施工隊采用整體澆注,沒有按規定預留膨脹縫;同時為了便于施工,用水量比要求使用量明顯偏大。更為嚴重的是施工一結束便立即點火升溫,并如期投料。因溫升較快,造成澆注料溫度急劇升高,內部水分大量迅速蒸發,產生大的膨脹力,從而使澆注料爆裂、剝落,引起大面積脫落事故。

  2.3  吸取的教訓
  澆注料用水量的大小,一定要按生產廠家的要求添加。澆注后應按規定進行養護,24h內嚴禁升溫烘烤。如確需烘烤,可考慮采用黏結強度高、能冷熱施工和易固化成型的噴涂料。也有的廠為盡快恢復生產,在搶修時模具采用鐵皮,不脫模就點火。筆者認為這樣不妥,因在其后生產中,鐵皮模具因受熱脫落,會造成熟料破碎機卡死等事故,這曾在多條生產線發生過。另外,必須按規定要求預留膨脹縫。且應注意留在錨釘間隔的中間位置,要固定好留作膨脹縫的隔板,防止澆注時移位或傾斜。絕對不允許利用錨釘作支撐物來固定隔板。

  3 11月第三次事故
  3.1事故經過
  10月25日,按照公司預定計劃,停窯更換煤磨磨輥輥皮。鑒于篦冷機高溫區頂部鋼板、鋼梁損壞嚴重,決定全部拆除更換。28日八點班對此部位澆注料進行澆注。11月3日22:00重新點火,4日15:40投料,19:00崗位工發現新砌注的澆注料部分脫落,且面積逐漸擴大。從燒透的鋼板向內觀察,錨釘形狀完好無損,輸送機上的澆注料塊大多呈蜂窩狀,形狀極不規則,強度較低。

  3.2原因分析
  該次使用的澆注料,由于庫存時間較長,破袋現象比較明顯,內部小包摻合料有缺失現象,部分摻合料發生輕微結塊。且運輸過程中一部分被雨淋濕。28日施工時,外協人員沒有根據實際情況相應增加干拌時間,在發現摻合料缺失結塊的情況下,也沒有告知廠方負責人,就進行澆注作業。另外,施工人員極度疲勞作業,使澆注料攪拌干濕不勻,振搗不到位,造成澆注料砌體出現蜂窩。

  3.3  吸取的教訓
  對于因保管、運輸不當,造成的澆注料受潮、變質,沒能引起足夠的重視,在時間允許的情況下沒有對砌體脫模檢查,為事故的發生埋下了隱患。其次對于外協施工人員的管理也是一個值得深入思考的問題。總之,澆注料的施工,從其保管、運輸、支膜、攪拌、砌注、養護到脫模檢查,一定要按規程進行監督、檢查和驗收,缺一不可,不能有絲毫的麻痹大意,堅決杜絕抱著試試看、不行再說的僥幸心理處理問題。

  4 總結
  通過以上三起事故可以看到,澆注料的非正常損壞,在大多數情況下是可以避免的。廠方和施工單位在施工前,一定要相互溝通,對砌筑過程中每一個具體環節的工作要求和驗收標準達成共識,并以文字的形式告知雙方工作人員。只有這樣在遇到問題時才能有章可循,有據可查。同時應設專人負責制,負責現場監管。發現問題及時處理,必要時責令其停止澆注作業,對發現的問題進行徹底整改。另外,廠方對澆注料進廠后的保管、砌筑、以及使用過程中的檢查與維護都應引起高度重視,要放到與回轉窯耐火磚同等重要的地位來精心呵護。

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