在生產中正確使用脫硫石膏
作為工業副產品的廢棄物脫硫石膏,經實踐證明,在生產水泥時其完全可以替代天然石膏。這樣不僅僅可以變廢為寶,減少環境的污染,還可以給企業帶來更大的經濟效益。利用三廢可以享受減稅政策,脫硫石膏的成本價遠遠低于天然石膏,減少石膏破碎系統的消耗等。由于其良好的優越性,公司決定大量的應用脫硫石膏。但使用中要注意一些問題,下面介紹我們的實踐經驗。
1 出現的問題
(1)在給石膏庫上料的過程中,多次堵下料管,同時有部分石膏細粉黏附在下管中,使上料系統無法正常連續運轉。
(2)石膏庫是半個Φ8m×15m的鋼筋混凝土結構庫。當開啟石膏秤時,下料錐就被堵死,根本無法連續供料。為了不影響生產,只能組織人工捅料,并且在捅不下料時,人工用鐵锨在調配庫底皮帶上估計著補加石膏。
(3)通過六個班的人工加料應用,發現輥壓機對脫硫石膏的適應性很差,剛開始用就出現輕微震動,電流也隨著波動,兩個班后輥壓機小倉的料位難以穩定,中控顯示倉內有25t料(滿倉時33t),會突然減少至15t左右,其原因是因為脫硫石膏粉水分過高,在倉內有較多的細粉黏附在倉壁導致蹋料現象。由于小倉穩定性很差,致使整個輥壓機系統難以正常操作。
(4)輥壓機系統的袋收塵器會糊袋,同時所有收塵管和集灰室會結塊堵料。脫硫石膏只用了不到3d,收塵風機出風口就冒出水蒸氣,而且風機電流慢慢下降,說明有嚴重糊袋現象,收集下來的粉塵水分很大。如果長期用脫硫石膏,該收塵器將無法適應。
2 改造措施
以上所有問題的直接原因就是:脫硫石膏特殊的物理特性——含水量過高,約15%~25%,有一定的黏附性。
針對脫硫石膏特殊的物理性能,我們采用過很多辦法:烘干、成球和天然石膏混合后使用,壓成片或將脫硫石膏直接從磨頭加入。
經過多次分析試驗,結合現場工藝布置,我們決定采取將脫硫石膏從磨頭加入的方法。
具體作法是在磨頭增加一個30t的鋼倉,鋼倉做得要寬大,不要求過高,下錐要求平滑,沒死角,同時錐側安裝兩個空氣炮和震動電機,以防堵料時清理結料。下料錐底安裝一個棒形閘閥,閥門下邊皮帶秤,該秤選型要求皮帶寬而量程小(量程在3~15t/h),特別訂制的 皮帶秤直接將物料喂入磨頭下料管中。需要注意的是鋼倉中的脫硫石膏量不要超過2/3,并且在計劃停機時務必將倉內石膏用完。必要時清倉。減少倉內結塊。
在該磨頭倉上料新增一條斜皮帶,由于脫硫石膏水分大。有黏性,皮帶的斜度做得較大,約30°左右,在皮帶上料口新增一個下料斜坡,鏟車將脫硫石膏推向斜坡,斜坡和料倉一樣,裝有自制的棒型閘閥,可以控制來料量,料從斜坡溜入皮帶上送入磨頭倉。
3 應用效果
在采取此方法之前,我們曾擔心脫硫石膏水分過高會對磨主袋收塵器有不良影響,但實踐證明主袋收塵器并沒出現糊袋現象。通過一個多月的應用,效果很理想,上料和料倉很少發生堵料。而且脫硫石膏帶有一定量的水分,其直接入磨后還可以降低磨內溫度,降低了磨機滑履溫度
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