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Φ4.Om×60m回轉窯輻射熱的應用

  水泥廠回轉窯筒體內砌筑了耐火磚隔熱,但仍有部分熱通過筒體以輻射的形式散失到大氣中,吸收利用這部分輻射熱也是一項節能減排的舉措。本文介紹我公司對該輻射熱的有效利用,以供同行參考。

  1 窯筒體輻射熱的情況

  我公司兩條2500t/d生產線均配置Φ4.0m×60m回轉窯,正常運行中窯燒成帶長度約22m、筒體溫度在250℃左右,過渡帶前中端長度約25m、筒體表面溫度平均在300℃左右。僅上述范圍就是一個數量可觀且能量集中的熱源。

  2 輻射熱的應用

  2.1第一次熱交換——窯輻射熱的吸收及初利用

  用無縫鋼管及管件做成蛇形管,將其固定在彎成一定曲度的鋼板上并敷以保溫材料,做成面積不等的換熱罩,換熱罩用鋼架結構做支撐罩在窯筒體上半圓周上,見圖1。每條窯上安裝了4個42m2和1個24m2的換熱罩,根據使用熱量的多少可靈活改變換熱罩面積。

  圖1  窯體換熱罩示意圖

  工作時自來水經過軟化設備進入蛇形管吸收窯輻射熱后變為95℃以上的熱水(甚至含有蒸汽),通過離心泵及閥門控制系統強制循環;經過管道輸送進入循環水箱,完成了第一次熱交換(見圖2)。循環水箱的熱水經過增壓泵,一部分輸送到辦公樓及公寓樓的暖氣片供暖,一部分進入換熱水箱的蛇形管進一步換熱并循環。

  圖2  窯體輻射熱綜合利用系統示意

 

  2.2通過幾次熱交換,置換出不同品質的熱水

  換熱水箱通過內部的蛇形管完成第二次熱交換,置換出90℃以上的熱水。絕大部分的熱水由換熱水箱通過自然落差進入溫水箱,并與自來水進一步熱交換調配成可以洗浴的溫水,供公司員工洗浴使用。一小部分通過微型離心泵進入飲水箱內蛇形管循環,并與飲水箱內的自來水進行第三次熱交換,置換出85℃的溫熱水??紤]到飲用水的特殊要求,飲水箱內安裝了不銹鋼加熱器及溫控器。對水箱的溫熱水采取自動溫控加熱的方式,在一定范圍內保持恒溫,避免了水不開或長時間煮沸的現象。

  3  投資及效果

  3.1工程投資

  加工換熱罩及水箱的鋼材費用總計63萬元,循環泵及標準件6萬元,保溫材料8萬元,制作安裝費10萬元,其它費用3萬元,總計90萬元。

  3.2運行效果

  整個工程調試后運行比較正常,滿足了4400m2辦公樓、7600m2公寓樓的供暖、600多人的洗浴及飲用熱水的需要。

  4 效益

  4.1經濟效益

  該工程滿足了公司的供暖需要,節省了購置1臺2t水暖鍋爐及鍋爐房建設費用約30萬元。另外,整個供暖期可節省燃煤360t;供暖期外節省洗浴及飲用水鍋爐燃煤l35t。按當地燃煤價格計算每年節省費用近40萬元。同時,每年可省人工費3~5萬元,節省運行維護維修費用5~6萬元。

  綜上所述,該工程節省費用在75萬元以上,1~2年即可收回全部投資。

  4.2環保效益

  該工程每年節省了燃煤近500t,因此每年可向大氣少排放CO2800多t、SO2近10t;另外該工程無需用地建機房,節省了土地資源。

  5  幾點說明

  5.1對窯筒體溫度的影響

  因該換熱罩是由鋼架結構做支撐罩在筒體上的,整個罩子與筒體的間距約250mm,所以對筒體的散熱幾乎沒有影響。通過掃描儀及手持式紅外測溫儀對筒體改造前后測量發現,溫度沒有明顯變化。

  5.2對窯筒體紅外測溫儀的影響

  換熱罩整體罩在筒體的上半圓周,并不隨筒體旋轉。窯筒體紅外測溫儀探頭安裝在與筒體徑向中心線水平的位置,因此改造后對紅外測溫儀沒有影響,不需作任何的調整。

  5.3  對工藝操作的影響

  改造前后窯筒體溫度沒有明顯變化,因此改造后對窯的工藝操作沒有任何的不良影響;相反,在雨季該罩避免了窯筒體直接受雨水淋刷,減少了窯在雨季長厚長窯皮的現象,有利于工藝操作。

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