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窯尾喂料控制與計量裝置的改進

  新鄉水泥廠1000t/d熟料窯外分解窯,采用失重倉作為窯尾喂料的中間倉。在試生產過程中,發現喂料量波動大,引起熱工系統不穩定。1993年4月,我廠作為一個重點項目在不改變原工藝結構的前提下,對窯尾喂料的控制與計量裝置作了一些改進。 

  1、原窯尾喂料的控制與計量簡述  
  均化庫通過快速截止閥向失重倉內卸料,失重倉下面有左右兩個電動卸料閥向螺旋輸送機內卸料,兩個卸料閥互為備用。窯頭控制室設定氣力提升泵松動風壓自動調節失重倉卸料閥門開度。系統中,失重倉作為緩沖倉和計量倉。 

  2、存在問題 

  (1)均化庫向失重倉卸料由倉空和倉滿設定值控制,達倉滿設定值(一般為30t)時關閥門,達倉空設定值(一般為15t)時開閥門。失重倉間歇入料,落差大,沖擊力強。閥門每打開一次,倉壓出現一次峰值。該峰值通過螺旋輸送機、提升機和氣力提升泵一直波及窯內,引起窯熱工系統不穩定。圖1為實際記錄的松動風壓曲線。 

圖1 改進前氣力提升泵松動風壓曲線 

  (2)失重倉的計量方法是累計倉滿設定值減去倉空設定值的差值,均化庫每向倉內卸料一次就累計一次。經實測,每次累計誤差為1.5t~3t左右。該誤差與均化庫內料位有關,均化庫內料位高,壓力大,誤差也相應大,所以總累計誤差不易測算修正。        

  3、改進措施 

  改進后生料入窯控制及計量見圖2. 

圖2 改進后生料入窯控制及計量示意圖 
1.剛性葉輪給料機;2.荷重傳感器;3.卸料閥;4.核子秤;5.羅茨風機

  (1)加強失重倉的穩流作用,保持倉壓穩定。方法是:拆除原失重倉入料用的快速截止閥,用配直流調速電機的剛性葉輪給料機代替,由50t荷重傳感器測出倉內料重,根據倉內料重設定值自動調節剛性葉輪給料機轉速,使失重倉內始終保持一個恒定料位,圖3為自動調節回路框圖。失重倉內壓力恒定,就可以保證氣力提升泵松動風壓穩定,圖4為改進后氣力提升泵松動風壓曲線。 

圖3 失重倉料位自動調節回路 


圖4 改進后氣力提升泵松動風壓曲線 

表1  標定結果  


                                    Wh-Wb  
       注:誤差=───×100% 
                                  Wb 

  (2)在螺旋輸送機上安裝一臺HCS核子秤作計量用。該秤可以計量班產量、日產量和累計量,同時可以顯示入窯生料的瞬時流量。實測螺旋輸送機螺旋前進速度為384mm/s(螺矩為480mm,轉速為48r/min),最終確定吸收系數K=-138.6,計量誤差小于1%。表1為1993年4月30日標定結果。 

  4、結束語 

  窯尾喂料控制與計量裝置改進后,窯熱工控制系統較改進前穩定,計量準確,操作容易,熟料質量明顯提高(見表2)。 

表2  改進前后熟料質量對比 


                      
               

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