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談Φ2.5m×40m立筒預熱器窯結圈成因與防治措施

  1、結圈原因 

  1.1  入窯生料成分波動大  

  由于出磨生料成分波動大,標準偏差很大,入窯前又沒有必要的均化設施,這樣入窯生料合格率低,時常是相鄰兩個樣的CaO波動1%~2%,超出控制指標±0.3%的2~3倍,導致生料易燒性差。  美國K·E帕雷和J·J瓦得爾用生料易燒性系數表示生料易燒程度。易燒性系數為

  

用我廠結圈前一周內的入窯生料來計算生料的易燒性系數(見表1)。  

表1  結圈前一周內的生料情況 

  

  生產實踐證明,易燒性系數波動值不超過1.0時,不會造成易燒性的重大變化;大于2.0時,在易燒性上已有明顯反應;超過3.0時,則必須調整燃料用量,以應付燒成帶中發生的較大變化。反映在回轉窯煅燒上,物料時而難燒,時而易燒。遇到高飽和比料時,窯內物料松散,不易燒結。窯頭感到“吃火”,出窯熟料fCaO高,迫使操作上提高溫度,降低窯速;遇到低飽和比料時,窯操作不能及時調整,窯內物料發粘,稍有不慎,就形成長厚窯皮,進而產生結圈。 

  1.2  易揮發組分的影響 

  結圈料的化學成分和正常熟料化學成分分析見表2。  

表2  結圈料和正常熟料化學成分(%) 

  

  由表2可以看出,結圈料中CaO+Al2O3+Fe2O3+SiO2含量低,其它易揮發成分R2O和SO3含量多。這些易揮發組分在熟料煅燒過程中先后分解、氣化和揮發,在窯尾溫度降低到750℃以下一定程度時,就凝聚粘附于生料顆粒表面,在窯后部結成硫堿圈。 

  另一方面,熟料中的堿首先和硫結合成硫化物,多余的堿再和熟料礦物反應形成固熔體,這類固熔體很容易和CaSO4反應生成硫堿,難以吸收CaO形成C3S,導致fCaO增多,從結圈前的熟料物理性能上看,這類熟料3d強度高,但28d強度增進率低。 

  1.3  火焰形狀的影響 

  1.3.1  煤粉的影響 

  煤粉的灰分、揮發分含量對火焰形狀影響很大,煅燒過程煤質變化掌握不準,細度不及時調整,這樣不能控制煤粉著火速度和燃燒速度,不能適應來料的變化,也易產生結圈。 

  1.3.2  風的影響 

  在煤質不變的情況下,若提高一次風速和風量,二次風溫又不太高,則煤粉一出噴煤嘴立即著火,燒成帶縮短,火焰高溫部分集中,在燒成帶前端易產生前圈。 

  1.3.3  噴煤嘴的影響  

  在噴煤嘴口徑不變的前提下,其平頭長度和拔哨角度,對煤粉燃燒速度和火焰形狀影響較為明顯,平頭過長,火焰惰性較大,易結后圈。我廠熟料時常是表面粗糙,容重高,28d抗壓強度倒縮,這一點也說明是長焰低溫煅燒造成的。 

  1.4  操作的影響 

  1.4.1  窯轉速慢 

  根據物料在窯內運動機理,在其煅燒條件相同的情況下,物料運動太慢也易結圈。因為物料和襯料之間的溫度差相對減少,使粘掛上去的窯皮被移動著的物料沖刷下來的可能性較小,因而造成厚窯皮以至惡化成后圈。我廠窯速控制偏低,也是結圈的原因之一。 

  1.4.2  生料喂入量不均勻 

  入窯生料喂入量多少,是保證正常操作的必要條件。我們知道結圈的原因歸根結底是由于溫差原因引起的。如果喂入量不均勻,會造成窯溫和火焰長短的變化,從而破壞熱工制度的穩定。 

  2、措施 

  2.1  穩定入窯生料 

  在現有的工藝條件下,加強配料管理多庫搭配放料,再是進廠石灰石分質堆放,分質破碎入原料庫,再搭配入倉粉磨,保證配料秤配料準確,從而保證生料易燒性系數波動范圍小。 

  2.2  減少原、燃材料有害成分  

  嚴格把住原燃材料質量,不允許不合格原材料入廠,減少易揮發成分。再是將電收塵回粉一部分用于水泥配料,放入水泥倉中,以減少有害成分循環。 

  2.3  控制火焰形狀 

  為了控制火焰形狀,可以采取如下措施:使風、煤混合均勻,以控制一定的火焰長度;改變平頭和拔哨角度;減少一次風量等。 

  2.4  控制煤粉細度 

  由于我廠煤揮發分偏低,利用R=(1-0.01Aar-0.0011War)×0.5Var來確定煤粉細度,我廠煤粉細度控制在8%~10%,以前控制12%~15%(0.08mm方孔篩篩余)。 

  2.5  統一操作,穩定熱工制度 

  提高窯運轉率,控制生料喂入量均勻,及時處理長窯皮和圈根,控制風、煤、料匹配。窯轉速控制在1.5~1.9r/min,以前慢時都控制在小于1.5r/min。  

  3、效果 

  通過采取以上措施,改變了一些參數(見表3),結圈次數減少了,降低了維修費用。操作工水平提高了,適應了物料的變化,同時熟料的產、質量都有很大提高。  

表3  解決結圈前后參數變更情況  

 

  總之,回轉窯結圈原因是多方面的,只要是在生產過程中不斷總結,是可以避免結圈的。  

  參考文獻 

  1、趙景武,瞿吉祥.預分解窯入窯生料質量評價方法和指標探討.水泥技術,1995,(5) 
  2、山東建筑材料工業學院.水泥工業熱工過程及設備.北京:中國建筑工業出版社,1981.6 
  3、洛陽建筑材料工業學校,山東建筑材料工業學院.水泥工藝原理.北京:中國建筑工業出版社,1981.5  
                  

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