中卸生料磨的操作體會
1 操作思路
本系統因無熱風爐, 烘干熱源來自窯尾懸浮預熱器, 在高溫風機出口處設風門對入磨熱風進行調節,一部分入增濕塔, 一部分進磨機,再由磨尾排風機排出, 故窯系統的操作對生料磨系統操作影響較大, 操作時應特別注意要與窯操作員及時溝通、協調,以免影響正常操作。
生料磨用風原則為: 小風養料, 大風拉粉。即磨尾排風門應小些, 進行磨內養料;循環風門開度應大些,拉走選粉機內粉料。喂料量一定時, 磨尾排風門開度小一點, 磨系統總抽風量小,物料在磨內的流速減慢,物料在磨內停留時間長會加大研磨的機會, 磨得細一些, 更容易獲得合格細度。相反,磨尾排風門開度大,系統總抽風量大, 物料在磨內的流速變快, 停留時間短, 大顆粒未被充分研磨就被帶出磨機, 進入空氣斜槽, 時間一長磨倉內細粉被拉空后, 斜槽內無細粉的沖刷與帶動, 只剩下小石子, 流動性降低, 必然會堵斜槽造成停磨。粗磨倉冷熱風門開度一般占總用風量的 70%~80%, 細磨倉為 20%~30%左右。粗磨倉粒度較大, 物料流動性差,需用大風拉動帶出磨外, 而細磨倉顆粒較小易流動,用小風。 當喂料量增大時,磨尾排風門開度減小, 循環風門開度增大, 選粉機轉速降低, 出磨斗式提升機電流升高, 入庫斗式提升機電流也上升。磨機產量由 170 t/h 增至 235t/h, 出磨生料篩余值由 18%下降到 15%, 電耗由 38kwh/t 下降至 30kwh/t, 出磨生料成分穩定,CaO 穩定在 44.2%±0.3%, 合格率達85%以上, 系統綜合經濟效益顯著提高。
2 、飽磨現象產生的因素及處理
2.1 飽磨現象產生的因素
1)喂料過多而未能及時調整喂料量。
2)入磨物料粒度大, 物料易磨性差。
3)用風量小, 通風不足, 使磨內存料過多, 對鋼球產生嚴重的緩沖作用, 降低研磨能力。
4)鋼球級配不合理, 鋼球消耗后未能及時補充,因而使粉磨能力降低。
5)隔倉板的篦縫堵塞, 物料的流動性減弱。
6)入磨物料水分大、黏土性雜質多, 形成糊球現象, 產生飽磨。這在本廠效果不明顯, 我們有熱風對入磨物料預烘干(停窯無熱風時有此現象)。
7) 磨機的選粉效率低, 回料過多, 增加了磨機負荷。
8)選粉機轉速的設定、循環風門開度、粗磨倉、細磨倉風門的開度也會對磨機的研磨效果產生一定的影響, 也應加以注意。
2.2 飽磨現象的判定
飽磨分為粗磨倉飽磨、細磨倉飽磨、粗細磨倉都飽, 微飽和嚴重飽磨。如何判斷, 要從多個參數來衡量。
1)負壓
飽磨時, 磨尾排風機負壓一定下降, 出磨負壓一般下降 200Pa壓一般上漲 100Pa,當粗磨倉飽而細磨倉不飽時, 粗磨倉負壓上漲, 細磨倉負壓下降,出磨負壓有一定程度的下降。在正常情況下, 穩定的磨況曲線圖是平穩的; 磨況向飽磨發展時, 則磨尾排風機及出磨負壓曲線會下降, 入磨負壓會上漲,形成一個喇叭狀。從負壓曲線判斷磨況, 一般情況都是很準確的, 但因生料磨受窯系統影響, 有時系統負壓會突然變化,從負壓曲線上看是飽磨, 但現場磨音還是正常的, 要注意這一點, 有時因負壓表的問題, 也有飽磨的假象產生。
2)主電動機電流
正常運行時電流為 215A, 磨稍微向飽磨狀態發展時, 主電流會下降 5A, 飽磨時電流下降 10A; 磨稍空時,主電流會上漲 3A。所以用主電流來判斷是否飽磨, 非常重要。
3)出磨斗式提升機電流
飽磨時鋼球對物料的破碎研磨作用減弱, 磨機產出量少, 出磨物料粒度變大, 出磨斗式提升機電流下降 10A。
4)入庫斗式提升機電流
飽磨時破碎研磨能力降低, 生料成品量就會降低, 入庫斗式提升機負荷小, 電流下降 3A。
5)磨音
負壓曲線是定量的反映磨況, 磨音是定性反映磨況,現場比中控觀察得更直接、直觀。飽磨時, 粗磨倉磨音沉悶,有時鋼球竄進烘干倉砸得筒體咔咔響, 細磨倉飽磨時聽不到聲音。正常時, 細磨倉能聽到小鋼球研磨的沙沙聲。
6)出磨斗式提升機聲音
斗式提升機在無刮殼、跑偏等情況下, 能聽到斗式提升機殼體被石子撞擊發出叭叭聲, 說明斗式提升機料斗內石子多且大。
2.3 飽磨的處理
1)在短時間內把選粉機轉速降低, 放出磨內物料(但要保證出磨物料細度合格)。
2) 循環風門開度加大, 帶出選粉機內細粉, 但又不能過大, 因總抽風量一定, 過大則磨內通風量減小,磨內物料的流速降低。在200t/h 時出現飽磨一般循環風門開度不超過 35%, 在 220t/h 時出現飽磨風門開度不超過 45%, 在230t/h 時出現飽磨則風門開度不超過 50%。
3) 粗磨倉飽磨時, 粗粉回料分料閥 100%或 90%打開入細磨倉; 細磨倉飽磨時, 把分料閥打開 70%入粗磨倉。
4) 粗磨倉飽磨時, 為增加粗磨倉的通風量, 粗磨倉冷熱風門拉大, 細磨倉風門不動; 同理, 細磨倉飽磨時,細磨倉冷熱風門拉大, 粗磨倉風門不動。
5)飽磨處理最簡單有效的辦法是減料, 但減多少要根據磨況而定, 輕微飽磨時少減, 一次減 10t/h, 嚴重時要多減,一次減 40t/h, 直至止料。需要注意的是,減料有時需減小磨尾排風門, 有時則不需,要根據出磨物料的流量大小及物料粒度而定。流量大, 出磨斗式提升機電流高達 160A, 則不需要減磨尾排風門,即使出磨斜槽內有小石子也不應害怕, 處理一段時間后流量減小, 出磨斗式提升機電流低于 120A,出磨斜槽內有蠶豆般大的小石子約占出磨斜槽流量的 1/4, 則說明磨尾排風門拉大了, 應減小風門進行養料, 一般減至35%左右較好。需注意的是一般情況下不要減小選粉機轉速, 這樣容易跑粗, 除非是上一個小時的生料樣特別細。
3 其它常見故障分析及處理
3.1 出磨斗式提升機電流變高, 磨主電動機電流降低喂料量一定, 出磨斗式提升機電流變高, 磨主電動機電流在緩慢降低,而出磨和進磨負壓都無明顯變化, 入庫斗式提升機電流也無變化。處理: 磨系統的循環負荷在加大, 需減小循環負荷,根據上一個小時出磨生料成品的細度來決定, 若細度較細, 可以增加磨尾拉風、降低選粉機轉速或加大循環風門的開度,若細度較粗則要減產。
3.2 選粉機下星型卸灰閥跳停
原因: 電動機故障不工作, 下料口結料、斜槽帆布破損堵塞。在這種情況下要及時發現處理。因聯鎖關系引起選粉機跳停,需把選粉機組調入“解鎖”開狀態, 迅速重新啟動, 并立即通知巡檢人員及相關人員進行檢查確認排除故障。
3.3 出磨斗式提升機電流突然增高
原因: 入選粉機斜槽透氣層帆布破了, 引起斜槽內堵料, 在這種情況下迅速止料, 急停磨機, 停出磨斜槽, 關磨尾排風門至10%, 磨機粗細磨倉熱風門關閉, 冷風門全開, 循環風門開 15%, 斗式提升機暫不停, 等電流降低至 120A再停斗式提升機, 停選粉機,組織現場檢查入選粉機斜槽帆布。
3.4 出磨斗式提升機電流突然降低
出磨斜槽內透氣層帆布破了, 物料在斜槽內堵料而引起。在這種情況下, 立即止料停磨, 入磨熱風門全關, 冷風門全開,循環風門全關, 磨尾排風門關至10%或停磨后把風門打開 50%左右, 確保磨內有負壓, 防止停磨后向外冒灰。
3.5 入選粉機斜槽堵料, 出磨斗式提升機電流顯示正常粗磨倉飽磨搖磨時磨尾排風門拉風過大所致, 現象是斜槽內有瓜子狀石子流動不暢。處理: 停止喂料不停磨機, 關閉粗、細磨倉冷熱風門, 選粉機轉速降至最低,循環風門開度拉至 90%, 磨尾排風門開度90%, 5min 即可解決此問題, 正常后恢復喂料。
3.6 入庫斗式提升機電流突然上升
原因可能是其下料斜槽內堵塞, 一者帆布破了,二者增濕塔濕底, 引起物料結球。若是后者則不需停磨, 讓現場人員清理一下則可,若是前者則必須急停磨機系統來處理, 增濕塔回灰打入窯。
3.7 中控顯示飽磨, 現場反饋正常
這可能是儀表故障或現場反饋的滯后性。現場只能定性反映磨況而不可能量化, 中控應檢查風門開度是否與喂料相匹配,看出磨負壓、磨頭、磨尾進口負壓和磨尾排風機負壓的總體變化, 主電動機電流趨勢,窯尾排風機電流變化, 若運行狀態平穩,則說明磨機尚穩定, 不必進行調整。
3.8 現場反饋飽磨, 中控顯示正常
除儀表有故障外, 與窯系統狀況有關, 窯尾排風門開度過大, 窯的喂料量減少所致。此種情況下, 原料磨系統的總體負壓偏大,減小窯尾排風門開度, 再處理飽磨。
3.9 磨機上方設備跳停
檢查跳停原因, 入磨冷熱風門相應減小, 循環風門減小, 磨尾排風門也相應減小。
3.10 磨機下方設備跳停因聯鎖關系, 磨機很快會跳停, 必須立即止料,啟動磨頭、磨尾稀油站高壓泵以減小停磨時對減速機的磨損, 待磨機停下來后, 關閉磨機進口熱風門, 冷風閥門全開,循環風門關閉, 磨尾排風門開 10%。值得一提的是: 一些常見故障往往是由于系統相關環節的眾多因素綜合作用而造成的,所以在出現問題后應首先進行細致的檢查核實, 及時查找出真正原因所在, 然后采取適當靈活的處理措施,從而避免誤判操作使事故擴大化、嚴重化。
4 開磨
4.1 磨內物料多
1)磨內物料多, 磨機開啟后, 將以 15.2r/min 的轉速轉動, 2~3min 內, 物料將會變成粉體,物料如一下被排出磨機, 出磨斗式提升機電流必然超高。
2)開機時, 讓出磨物料組解鎖, 磨尾排風門開度為 10%, 循環風門開度為 80%~90%, 選粉機轉速設定為 10hz,磨機進口風門全關。
3)開機后, 密切關注出磨提升機電流, 若電流達到 150A 并有上漲趨勢時,立即關閉出磨斜槽風機,減小斗式提升機的喂入量, 此時, 磨機下料口會有粉料向外噴出,不必管它。待出磨斗式提升機電流降至170A 時, 把出磨斜槽風機再次開啟, 這時把磨尾排風門開至 20%~30%,循環風門開度也可以大一點, 當出磨斗式提升機電流達到 200A 并有上漲趨勢時, 同樣地關閉出磨斜槽風機,減小斗式提升機喂入量。這樣反復 3~4 次后, 入庫斗式提升機電流已從原先空載時電流 51~52A 上漲至 55~56A,說明物料已到達均化庫, 磨內物料已明顯減少。磨尾排風門可拉至 40%~45%, 磨機可以拉風放料, 在出磨斗式提升機電流降至160A 并有下降趨勢, 此時出磨物料組解鎖解除進入聯鎖狀態。
4)根據出磨斗式提升機電流狀況, 電流仍在繼續下降, 逐漸加大入磨風門、磨尾排風門、選粉機轉速,減小循環風門開度,在出磨斗式提升機電流降至朱斌友, 等: 中卸生料磨的操作體會130~140A 時, 可減少喂料量,再按正常程序逐步調整至最佳磨況。
4.2 磨內物料少磨內物料少時, 出磨物料組無需解鎖, 比磨內物料多時處理過程簡單, 只是調整更迅速, 幅度要更大些而已。
5 停磨
5.1 正常停車
1)停喂料皮帶秤, 等皮帶上的物料走完之后及時停皮帶輸送機。
2) 適當關小磨尾排風門, 使磨內粉料增加, 確保不堵斜槽。
3) 開啟磨頭、磨尾稀油站高壓泵, 讓滑履座形成高壓油膜, 保護軸瓦。
4) 當出磨提升機電流在 100~110A 時, 磨機主電流已明顯下降, 則停磨。此時磨內物料不多,再開機時不會使出磨提升機電流過高, 這一點特別要注意。
5.2 緊急停磨
當出現下列情況時應緊急停磨:
1)磨機下方設備跳停;
2)滑履軸承潤滑或冷卻系統發生故障, 軸瓦溫度超過設定值并繼續上升;
3) 磨機筒體螺栓發生折斷或脫落, 磨門螺栓松動;
4)隔倉板因篦孔堵塞而影響生產;
5)電動機軸承溫度超過其規定值;
6)如果磨機在運轉時突然停電, 應立即將磨機及其附屬設備的電動機電源切斷, 以免來電時發生意外事故。
不在上述特殊情況時, 嚴禁急停磨機, 因為急停磨機, 一是長皮帶打滑, 二是對設備損害大,損傷磨機滑履及減速機。在下次開磨時, 也很容易使出磨提升機電流超高, 造成跳停。
總之, 在優化操作參數之前, 磨機臺時產量一般在 210t/h, 電耗較高, 操作思路轉變后, 生料磨的臺時產量達230t/h, 磨況質量穩定, 電耗降低, 達到了高產低耗目的。
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監督:0571-85871513
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