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電石渣配料時水泥SO3的控制

  以電石渣為主要原料生產(熟料)水泥,由于電石渣本身成分的影響,熟料中的Al2O3含量在6.5%左右,熟料的凝結時間(初凝:80min,終凝:120min)相對較短,直接影響了出廠水泥的使用性能。為了滿足客戶的使用要求,有些增加了水泥中石膏的摻加比例,將礦渣硅酸鹽水泥和普通硅酸鹽水泥的企業內控指標確定為2.9%±0.2%和2.6%±0.2%。 

  在實際生產過程中,石膏磨頭倉經常出現堵料的現象,將磨頭倉的插板開到最大,并將插板下面的出料斜槽向上開大,如此解決了堵料問題。但隨之而來的是,出磨水泥的SO3值上下波動較大,經常出現超標的現象。 

  又將內控指標下調到2.2%±0.2%和2.0%±0.2%,減少了石膏的摻加量,這樣雖然很少出現超出標準要求的過程數據,但SO3值還是上下波動,也影響到了水泥的施工性能。

  1  原因分析

  我公司水泥磨配料系統采用國家建材無錫錫儀建材儀器廠生產的ICS-S集中配料系統,其運行框圖見圖1。

  操作工將水泥配比輸入到微機,微機操作變頻器發出0~5V的電壓信號控制給料秤轉速,也就是控制物料流速,壓力變送器將計量秤上的信號轉變成電壓信號反饋到微機,微機再次調整秤的轉速,物料按設定值送到磨內。 

  在改造以前,出磨水泥的SO3波動比較大,從微機顯示的實際流量中可以看出確實高于設定值。原因是石膏粒度大,有的可達100mm。由于粒度大,插板開到最大也會出現堵料,將插板下面的出料斜槽向上開大后,雖在一定程度上解決了堵料問題,但造成給料秤上料層厚度達到200mm。給料秤一轉,計量秤上的料層就是一堆,再轉,又是一堆物料降下,如此計量秤上物料為不連續堆狀。微機系統按比例積分取平均值,偏高或偏低時就調整電機轉速。這樣微機就像有了“病”,電機有時不轉,有時受堵料或其它秤影響又全速運轉。石膏配比僅在5.5%左右,一小時的摻加量在2000kg左右,而一次堵料,從電機全速運轉到穩定下料就有幾十公斤到上百公斤的料落入磨中,這使得SO3上下波動。

  2  解決措施 

  根據以上分析,我們做了如下整改:

  (1)調整石膏破碎機的出口尺寸,石膏的平均粒度從80mm降低到45mm,實現了插板控制;有補焊了出料斜槽割掉的鋼板,降低了給料秤上的料層厚度,電機轉速得到提高,物料能夠均勻流下,這樣就基本上解決了堵料問題; 

  (2)將給料秤電機輸出鏈輪由33齒減少到21齒,增加了轉速比,電機轉速為500~600r/min;又將變頻器最高轉速設定為800r/min,電機不寸動(寸動——指一陣兒停一陣兒動,轉動幅度較小且間隔時間很短),又不全速開車;這樣既提高了電機轉速,又保護了變頻器,保證了設備安全運轉; 

  (3)考慮到天氣的影響,石膏潮了流動性變差,我們在給料秤的主動輪上安裝一小錘,開車過程中定時敲打下料口,保證了下料通暢。 

  3  效果檢驗 

   改造完成后,石膏倉下料通暢,給料秤運轉平穩,出磨水泥SO3值也變穩定,指標易于控制,有力保證了水泥的質量穩定。

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