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降低熟料燒失量,提高熟料質量

    銅川聲威水泥有限責任公司自投產以來,熟料燒失量一直偏高,從下限的 0.5% 直到上限的 2.8% ,對我公司的產品質量造成了嚴重的影響。為了盡快解決這一問題并迅速提高產品質量,以生產工藝部牽頭,化驗、中控室配合,經過一個多月的調整,終于使熟料燒失量降到了 0.5% 以下,提高了產品質量,提升了我公司熟料在用戶中的聲譽。現將具體調整過程介紹如下 :   

一、煤粉質量的調整 :   
    眾所周知,熟料的燒失量只決定于熟料的燒成過程,同配料方案無關。因此,燒成過程中的煤就起到了相當重要的作用。剛開始投產時,由于考慮了煙煤的特性,我們將煤粉的細度控制在12% 左右,水份控制在1.5%左右。由于煤磨等設備還處于試運轉及調試過程,因此實際下來細度基本還能達到要求,但水份卻一直在 2.5% 左右,控制不下來。經過一段時間的運行及工藝調整,煤磨運行達到正常,工藝條件也理想穩定,在指標未變的情況下,實際細度穩定在 8% 左右,水份控制在1.5%左右,這樣大大提高了煤粉在窯中的燒成效果,為降低熟料燒失量創造了條件。   

二、噴煤管在窯截面上的位置調整 :   
    生產初期,煤管的位置基本在大窯中心偏料的第三相限位置,以后由于胴體溫度、窯電流、升重等問題的影響,不斷進行調整,一直沒有穩定下來。后來在相關設備問題解決后,將噴煤管的位置穩定在大窯中心偏第二相限的位置,基本趨于正常,熟料燒失量也較穩定。   

三、熟料升重的提高 :   
    剛點窯時,熟料升重控制的較低, 1150—1250 之間,由于窯電流的影響,飽合比、窯溫一直不敢提, F-CaO 還不斷有超標的情況出現、偶爾還出現過一兩次的安定性不合格現象。經過廠家和我廠工藝、電氣、設備部門的認真分析并拿出方案,設備相關問題得到解決,窯溫也能夠控制的較高,熟料升重達到 1220-1300 ,熟料燒成結果理想,對降低燒失量起了很大的作用。   
    通過對熟料燒失量的問題的解決,我們深刻地認識到要有好的產品質量和產量,工藝是前提,設備是基礎和保障,只有緊緊地抓住這一點并加強原燃材料的品質穩定,優質高產的目標不難實現。 

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