談水泥企業綜合節電
1 改變供電方式,采用補償方式提高功率因數
近幾年我廠為了降低電耗,采用了綜合治理的辦法,首先從供電方式入手,把原來的10kV線路改造為35kV線路,把分散的變電室集中改造為35kV變電所,并根據各支路負荷,從長遠著想,重新布設了全廠電纜,提高了供電質量,大大降低了線損;有計劃地淘汰了高耗能變壓器和老型號電動機,到現在為止已更換高能耗設備98%。為了提高功率因數,我們采用了電容集中補償和分散補償的辦法,在35kV變電所我們裝了480kVA集中補償電容,對一級、二級、三級破碎機、選粉機等一些75kW以上的電機,以及立窯215kW風機電機,均采用了電容分散補償。除此之外,對Φ2.2×6.5m水泥磨機380kW、6kV高壓電機和Φ2.4×13m生料磨800kW、6kV高壓電機,均采用了進相機現場補償。通過這些辦法,凡分散補償的電機,功率因數均在0.98以上,全廠功率因數平均達0.95,比原來提高了0.28,由被罰款改變為電力部門年減電費6萬元。
2 采取措施,降低粉磨電耗
在綜合治理的過程中,為了提高磨機臺時產量降低電耗,在生料粉磨工藝線上,首先從減小入磨粒度著手,對石灰石破碎除安裝了一級顎式破碎機,二級反擊式破碎機之外,又增加了三級PCL-1250-3型立軸式錘式破碎機,使石灰石入磨粒度由4cm下降到1.5cm。在粘土烘干方面,我們選用了高效節能沸騰爐,即節約了烘干用煤,又使入磨粘土水分保持在3%以下,避免了入磨物料含水分高,影響磨機臺時產量的現象。除此之外,我們利用四臺核子秤,組成了配料閉環系統,對四種原材料(石灰石、粘土、煤、鐵)進行自動配料。由于系統設計合理,執行機構線性度好,在自動控制過程中,給定值和實際流量僅波動在0.7%范圍內,保證了入磨物料配料的準確性,使生料合格率由41%提高到79%。除此之外,系統的后閉環,還利用核子秤計量選粉機粗粉回料量,控制磨機負荷,避免了磨機空磨和滿磨現象,使磨機負荷始終保持在最佳運行狀態,由于對生料系統節電方面進行了綜合治理,磨機臺時產量由35t提高到43t,生料粉磨綜合電耗由28.94kWh下降到23.62kWh,年節電1788MWh,年節約電費支出46.47萬元。在熟料粉磨工藝線上,通過對水泥磨采用閉環自動控制,更換溝槽襯板,減小熟料入磨粒度等措施,降低了粉磨電耗。
3 立窯節能改造是降低電耗的有效途徑
為改善立窯熱工制度,實現立窯節能的目的,根據我廠的實際情況,經過一年的努力,研制成功了“立窯料煤水自動跟蹤系統”。選用STD總線工控機,保證微機在工業現場可靠運行。利用這臺主機前閉環控制二次配煤,后閉環控制預加水成球,兩閉環組成料煤水自動跟蹤。為了提高計量精度,對生料計量和控制配用了調速單管核子秤,對煤的計量和控制,配用了調速皮帶核子秤;為了保證生料均勻連續的供料,對穩流倉配用了WJ-1Bγ射線物位計,保證穩流倉料位上下限控制在35cm范圍之內,控制可靠性100%。為了使預加水成球的效果理想,在混合料提升機下面安裝了鋼倉,同時也安裝γ射線物位計,使料倉料位上下限控制在60cm范圍內,在混合料倉下安裝了調速單管核子秤。調速單管核子秤的實物標定計量誤差可達0.7%,調速皮帶核子秤實物標定計量誤差可達0.3%,水的誤差實物標定達1%。整個系統從設計到施工,均從提高計量設備精度和運行可靠性著想,所以系統投入運行后,成球直徑在9~13mm,球含水分13%左右,大大地改善了立窯煅燒熱工制度,基本解決了立窯因二次配煤不準確,造成的架窯事故,Φ2.9×10m的機立窯臺時產量由8.5t提高到12t,最高臺時產量可達13t,噸熟料電耗由16.5kWh下降到13kWh,年設計24萬t水泥生產線,年節電840MWh,節電費21.84萬元。
4 調整立窯風機電機降低電耗
一般Φ2.9×10m機立窯均選用D60×90-250/3500風機,配用電機215kW。由于立窯成球質量的提高,窯內壓力較小。215kW的風機電機電流在180~280A,但電機額定電流420A,為避免大馬拉小車現象,在仍配原來250m3風機(不是節能風機)基礎上,大膽的選用了Y355M2-6型、185kW電機作為風機電機,由于電機轉速相同,滿足了立窯風量的需求。經半年時間的運行,電機運行良好,新擴建立窯臺時產量比同型號原立窯增產2t,這臺風機裝機容量下降30kW,全年可節電200MWh,年節約電費5.6萬元,年節電的價值可購買一臺250m3風機。
5 改變水塔揚水方式實現節水節電
我廠靜水位49m,水塔高28m,總揚程75m,但在原設計時采用30kW深井泵和一臺30kW離心泵,二級揚水,噸水泥用水電耗較高。為了解決這個問題,我們多次測量水井靜動水位,通過計算,認為原80m深井泵直接揚到水塔完全可以,我們拆除了二級30kW揚水泵,改造揚水管道,減少了管道阻力,實現了一級揚水。僅這一項年節電140MWh,節約電費開支3.64萬元。除此之外,在生產區如磨機、風機用冷卻水均采用了水循環利用的辦法,獲得了良好的節水節電效果。
6 實行計劃用電落實用電責任制
企業的節電工作除采用新技術、新設備、新工藝、新材料外,更重要的是對干部工人進行宣傳教育,使節電工作的意義人人皆知。但節電工作要落實到實處,還要執行計劃用電,落實用電經濟責任制。近十年來,我們認真總結生產過程中成品、半成品用電單耗,把掌握的數字認真分析研究,結合每道工序的實際用電,每年12月底制訂出下年全廠用電指標,分配到每個車間或工段,作為考核車間的一項主要經濟指標,每月進行一次核算,節約的15%直接獎勵到工人,超用即罰。由于經濟責任制的落實,保證了三者利益,有力地調動了工人節約用電積極性,致使生產廠區常明燈杜絕了,設備開空車的現象不見了。車間主動調整大馬拉小車的動力設備,有的工人還積極進行小改小革。對這些小改小革,通過技術科評定,按節電實際效果給予獎勵,使用電指標大幅度下降,現在我廠生產425號和525號水泥,按建材系統規定生產噸水泥單耗98kWh,去年我廠實現了75kWh,全年比國家規定指標節約了5520MWh,全年可節電費開支143.52萬元。
總之,節約用電工作,面大事廣方法很多。以上僅為本廠節電工作的簡介,愿與水泥行業廠礦交流和探討。
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