中东为什么叫中东,扒开腿挺进嫩苞处破苞疼,十九岁国语版免费观看完整高清,最好看的2018免费观看在线

Φ2.4m×13m水泥磨篩分高產改造

我公司2臺Φ2.4m×13m開流水泥磨,在1994~1996年的生產運行中,由于細度偏粗,只能生產425號水泥,臺產最高只能達22t/h,主機電耗達33kWh/t,因此決定采用篩分磨技術進行改造。

1 改造內容
  
改造工作內容主要有:增大進料螺旋截面,提高過流能力;磨內設置篩分裝置,二、三倉隔倉板加裝篩板,限制大顆粒流入三倉;三倉內安裝3道微段激發裝置,激活物料拋撒死區;對倉位進行調整,滿足粉磨特性要求;出料裝置改造;磨機配套布袋收塵器由原反吹風清灰改為壓縮空氣強制脈沖清灰,增加磨內通風以提高磨機產量。改造后磨機工藝參數如表1。
表1 改造后磨機工藝參數

項目

一倉

二倉

三倉

合計

有效長度/m

3.00

2.00

7.25

12.25

研磨體/mm

Φ70~Φ100

Φ40~Φ60

Φ12×12   Φ10×10

 

裝載量/t

16.5

10.2

35

61.7

填充率/%

29.4

27.3

25.3

 

襯板形式

階梯

階梯

小波紋

 

 
2 調試過程和生產能力
  
收塵器加裝反吹風裝置于1997年3月14日下午完成,上表填充量考慮了調整余地,一、二倉按設計裝載量85%裝入,三倉按90%裝入,14日開始試車,按18t/h喂料,混合材摻加量為5%,細度1%~2%。
  15日產量調至23t/h,混合材不變,細度2%~3%。
  16日產量調至28~29t/h,細度4%左右,18時左右空壓機故障,清灰系統失效,通風條件惡化,磨機出現吐料,產量下調至25~26t/h,細度3%~4%。
  17日一倉補球1.5t,后產量上調至28t/h,細度4%左右,混合材仍為5%。
  18日,混合材增加至10%,細度4%~5%,產量仍保持28t/h。18日混合材繼續增加至12%,磨音沉重,產量下調至27t/h。
  18日四點班至20日白班,我們對磨機適應水分的能力進行了摸索,方法是逐漸增加混合材摻加量,從10%逐漸增加至14%,相當于入磨物料水分在3.5%左右,調試結果出現多次飽磨現象,磨機產量只能調至24t/h。
  19日,摻混合材14%,產量23t/h,細度3%~4%。
  20日,混合材摻量增至15%(相當于入磨水分3.7%)產量下調至21~23t/h,細度2%~3%,下午開始生產525號水泥,混合材摻加量為7%,磨機產量逐漸調至28t/h,細度始終在1%~2%范圍內。
  通過調試,總結出了篩分磨機的規律:
  1)入磨水分<2.4%時,磨機能正常生產;
  2)入磨水分2.5%~3.0%時,產量下降10%~15%;
  3)入磨水分在3.0%~3.5%時,產量下降20%~25%;
  4)入磨水分在≤2%時,磨機具有28t/h以上的生產能力。
  磨機改造后喂料暢通,解決了堵料問題,收塵器改造后阻力下降,磨內通風良好,粉塵排放濃度達到國家標準。
 
3 出現的問題及解決措施
  
磨機改造試驗達標對生產來說是新技術管理的開始。由于篩分高產磨的結構特點對工藝要求更加嚴格,對管理提出了更高的要求。在一年多的運轉基礎上,我們對其管理使用中易出現的問題及解決問題的措施作了總結。
  1)出料篩板為鑄造件,篩縫為5mm±1mm,在實際制造中會出現偏大,個別的達7~8mm。Φ10mm×10mm微段尺寸較小,因制造方面的原因,出現了比設計尺寸還小的情況,磨損后容易卡在篩板縫上,造成磨機通風不良,出料不暢,降低臺產。
  針對這一問題我們做兩方面的工作,一是篩板采用45號鋼板,用銑床加工2~4mm篩縫,并進行淬火處理,提高其耐磨性。二是在使用一段時間后,用10mm孔的振動篩選微段,將尺寸不合格的去除,新進的微段采用Φ10mm×12mm圓柱型微段,通過這兩項措施,解決了篩板被堵的問題。
  2)鐵塊進磨后,造成磨內篩板損壞。生產過程中,難免鐵塊混入物料進入磨機。看似很小的問題,會造成嚴重的后果,篩分磨中二、三倉間設有篩分隔倉板,碎鐵塊能將篩板堵死或損壞。我們在入磨皮帶上加裝一電磁除鐵器,解決了這一問題。
  3)磨機通風差會嚴重影響生產,磨尾收塵經過清灰改造后效果很好,其管理也要求嚴格,清灰空壓機壓力應為0.5~0.7MPa,在其工作壓力0.3~0.5MPa時,清灰效果明顯下降,會發生細粉吸附濾袋上的情況,增加通風系統的阻力,使風量減小,收塵袋骨架發生變形,濾袋破裂就會出現排放超標的現象。
  針對這些問題,我們在日常工作中加強了對收塵器輔助設備小空壓機的管理,保證清灰正常工作。濾袋采用品質好的針刺呢,半年檢查骨架情況,對變形嚴重的及時清除更換,保證磨內的通風。
  4)磨機沒有配套的烘干設備,混合材水分過大,造成磨機臺產的嚴重下降。
  為保證入磨物料水分<2.5%的要求,我們采用干粉煤灰和部分石灰石代替濕粉煤灰及青砂,對其加入量進行嚴格控制,青砂、礦渣等含水較多的混合材改到立窯下加到鏈板機上,用熟料的熱量對其烘干,基本解決了入磨水分高的問題。
  5)入磨物料粒度仍較大。因為250mm×1000mm的熟料細顎破,出料粒度有的達70~80mm,影響磨機產量。
  針對這一問題,我們已決定在合適機會,磨機前加裝二級破碎機,控制進磨粒度<30mm。
 
4 結語
  
有了嚴格的管理,使改造取得的明顯效果得以鞏固。5號水泥磨與4號磨工藝條件一致,但未經改造,操作實際情況對比如表2。
表2 數據對比

項目

4號

5號

提高

臺時產量/(t/h)

26

22

18%

細度/%

4

6.4

 

電耗/(kWh/t)

25.65

31.82

19.4%(節電)

 
  從統計數據可以看出,改造后的增產節電效果是明顯的,只計電費每年可節約30萬元左右,磨機改造合計投入48萬元,一年半的時間即可收回投資。

編輯:

監督:0571-85871513

投稿:news@ccement.com

本文內容為作者個人觀點,不代表水泥網立場。聯系電話:0571-85871513,郵箱:news@ccement.com。

最新評論

網友留言僅供其表達個人看法,并不表明水泥網立場

暫無評論

發表評論

閱讀榜

2025-04-05 21:19:04
主站蜘蛛池模板: 台江县| 拉孜县| 蒙阴县| 绥阳县| 天台县| 普安县| 鞍山市| 怀化市| 平凉市| 丰台区| 鸡东县| 济宁市| 宣威市| 汉阴县| 高碑店市| 太仆寺旗| 淳安县| 林州市| 长垣县| 故城县| 彭水| 清原| 盈江县| 安图县| 东辽县| 宣化县| 海盐县| 榆树市| 静海县| 日喀则市| 巴塘县| 苍山县| 枞阳县| 成安县| 新化县| 融水| 田林县| 无棣县| 富裕县| 合阳县| 阿城市|