我公司2臺Φ2.4m×13m開流水泥磨,在1994~1996年的生產運行中,由于細度偏粗,只能生產425號水泥,臺產最高只能達22t/h,主機電耗達33kWh/t,因此決定采用篩分磨技術進行改造。
1 改造內容
改造工作內容主要有:增大進料螺旋截面,提高過流能力;磨內設置篩分裝置,二、三倉隔倉板加裝篩板,限制大顆粒流入三倉;三倉內安裝3道微段激發裝置,激活物料拋撒死區;對倉位進行調整,滿足粉磨特性要求;出料裝置改造;磨機配套布袋收塵器由原反吹風清灰改為壓縮空氣強制脈沖清灰,增加磨內通風以提高磨機產量。改造后磨機工藝參數如表1。
表1 改造后磨機工藝參數
項目 |
一倉 |
二倉 |
三倉 |
合計 |
有效長度/m |
3.00 |
2.00 |
7.25 |
12.25 |
研磨體/mm |
Φ70~Φ100 |
Φ40~Φ60 |
Φ12×12 Φ10×10 |
|
裝載量/t |
16.5 |
10.2 |
35 |
61.7 |
填充率/% |
29.4 |
27.3 |
25.3 |
|
襯板形式 |
階梯 |
階梯 |
小波紋 |
|
2 調試過程和生產能力
收塵器加裝反吹風裝置于1997年3月14日下午完成,上表填充量考慮了調整余地,一、二倉按設計裝載量85%裝入,三倉按90%裝入,14日開始試車,按18t/h喂料,混合材摻加量為5%,細度1%~2%。
15日產量調至23t/h,混合材不變,細度2%~3%。
16日產量調至28~29t/h,細度4%左右,18時左右空壓機故障,清灰系統失效,通風條件惡化,磨機出現吐料,產量下調至25~26t/h,細度3%~4%。
17日一倉補球1.5t,后產量上調至28t/h,細度4%左右,混合材仍為5%。
18日,混合材增加至10%,細度4%~5%,產量仍保持28t/h。18日混合材繼續增加至12%,磨音沉重,產量下調至27t/h。
18日四點班至20日白班,我們對磨機適應水分的能力進行了摸索,方法是逐漸增加混合材摻加量,從10%逐漸增加至14%,相當于入磨物料水分在3.5%左右,調試結果出現多次飽磨現象,磨機產量只能調至24t/h。
19日,摻混合材14%,產量23t/h,細度3%~4%。
20日,混合材摻量增至15%(相當于入磨水分3.7%)產量下調至21~23t/h,細度2%~3%,下午開始生產525號水泥,混合材摻加量為7%,磨機產量逐漸調至28t/h,細度始終在1%~2%范圍內。
通過調試,總結出了篩分磨機的規律:
1)入磨水分<2.4%時,磨機能正常生產;
2)入磨水分2.5%~3.0%時,產量下降10%~15%;
3)入磨水分在3.0%~3.5%時,產量下降20%~25%;
4)入磨水分在≤2%時,磨機具有28t/h以上的生產能力。
磨機改造后喂料暢通,解決了堵料問題,收塵器改造后阻力下降,磨內通風良好,粉塵排放濃度達到國家標準。
3 出現的問題及解決措施
磨機改造試驗達標對生產來說是新技術管理的開始。由于篩分高產磨的結構特點對工藝要求更加嚴格,對管理提出了更高的要求。在一年多的運轉基礎上,我們對其管理使用中易出現的問題及解決問題的措施作了總結。
1)出料篩板為鑄造件,篩縫為5mm±1mm,在實際制造中會出現偏大,個別的達7~8mm。Φ10mm×10mm微段尺寸較小,因制造方面的原因,出現了比設計尺寸還小的情況,磨損后容易卡在篩板縫上,造成磨機通風不良,出料不暢,降低臺產。
針對這一問題我們做兩方面的工作,一是篩板采用45號鋼板,用銑床加工2~4mm篩縫,并進行淬火處理,提高其耐磨性。二是在使用一段時間后,用10mm孔的振動篩選微段,將尺寸不合格的去除,新進的微段采用Φ10mm×12mm圓柱型微段,通過這兩項措施,解決了篩板被堵的問題。
2)鐵塊進磨后,造成磨內篩板損壞。生產過程中,難免鐵塊混入物料進入磨機。看似很小的問題,會造成嚴重的后果,篩分磨中二、三倉間設有篩分隔倉板,碎鐵塊能將篩板堵死或損壞。我們在入磨皮帶上加裝一電磁除鐵器,解決了這一問題。
3)磨機通風差會嚴重影響生產,磨尾收塵經過清灰改造后效果很好,其管理也要求嚴格,清灰空壓機壓力應為0.5~0.7MPa,在其工作壓力0.3~0.5MPa時,清灰效果明顯下降,會發生細粉吸附濾袋上的情況,增加通風系統的阻力,使風量減小,收塵袋骨架發生變形,濾袋破裂就會出現排放超標的現象。
針對這些問題,我們在日常工作中加強了對收塵器輔助設備小空壓機的管理,保證清灰正常工作。濾袋采用品質好的針刺呢,半年檢查骨架情況,對變形嚴重的及時清除更換,保證磨內的通風。
4)磨機沒有配套的烘干設備,混合材水分過大,造成磨機臺產的嚴重下降。
為保證入磨物料水分<2.5%的要求,我們采用干粉煤灰和部分石灰石代替濕粉煤灰及青砂,對其加入量進行嚴格控制,青砂、礦渣等含水較多的混合材改到立窯下加到鏈板機上,用熟料的熱量對其烘干,基本解決了入磨水分高的問題。
5)入磨物料粒度仍較大。因為250mm×1000mm的熟料細顎破,出料粒度有的達70~80mm,影響磨機產量。
針對這一問題,我們已決定在合適機會,磨機前加裝二級破碎機,控制進磨粒度<30mm。
4 結語
有了嚴格的管理,使改造取得的明顯效果得以鞏固。5號水泥磨與4號磨工藝條件一致,但未經改造,操作實際情況對比如表2。
表2 數據對比
項目 |
4號 |
5號 |
提高 |
臺時產量/(t/h) |
26 |
22 |
18% |
細度/% |
4 |
6.4 |
|
電耗/(kWh/t) |
25.65 |
31.82 |
19.4%(節電) |
從統計數據可以看出,改造后的增產節電效果是明顯的,只計電費每年可節約30萬元左右,磨機改造合計投入48萬元,一年半的時間即可收回投資。
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