中东为什么叫中东,扒开腿挺进嫩苞处破苞疼,十九岁国语版免费观看完整高清,最好看的2018免费观看在线

煤粉制備及燃燒系統的改造

中國長城鋁業公司水泥廠有4臺窯尾帶料漿蒸發機的濕法短窯,每臺窯配1套風掃式煤磨系統,多年來一直采用單通道燃燒器燒優質煙煤,窯的規格Φ3.3m/3.6m×65m、Φ3.6m×65m各兩臺,平均臺時產量16t/h,熟料標準煤耗255kg/t。2000年我們對4臺濕法窯的煤粉制備及煤粉燃燒系統進行改造,取得了顯著的效果。  

1 改造前狀況分析 

改造前煤粉制備及燃燒系統工藝流程見圖1。 

圖1 改造前工藝流程圖 
  
1.熱風爐;2.原煤倉;3.煤磨;4.粗粉分離器;5.細粉分離器;6.煤粉倉;7.雙管螺旋喂料機;8.單風道燃燒器;9.回轉窯;10.冷卻機;11.電除塵器;12.一次風機;13.循環風機 

1.1 煤粉制備系統 
  
煤粉制備采用Φ2.2m×4.4m、Φ2.3m×6.5m風掃式煤磨各2臺,臺時產量6.5t/h,煤粉細度<12%(0.08mm標準篩篩余),分別向4臺窯供給煤粉。進廠原煤經皮帶機入磨,粉磨后的煤粉隨氣流經過粗粉分離器,分離出的粗粉回磨繼續粉磨,細粉隨氣流進細粉分離器,分離出的細粉入煤粉倉。出細粉分離器的廢氣一部分做一次風入窯,一部分做煤磨循環風使用。煤粉制備系統未設除塵器,由于煤粉制備系統的循環風與入窯的一次風相關聯,其風量的平衡會因煤磨和窯操作單因素的變化而破壞,從而影響窯熱工制度和煤磨操作的穩定。該系統工藝落后,漏風嚴重,磨內通風不好,熱風不穩,造成煤磨產量低,電耗高,煤粉細度粗,水分大。 

1.2 煤粉燃燒系統 
  
煤粉倉的煤粉經雙管螺旋喂料機喂入風煤混合器,由一次風把煤粉通過單通道燃燒器吹入窯內燃燒。使用單通道燃燒器主要存在如下問題: 
  
1)一次風大,二次風小。一次風占燃燒空氣量的42%,二次風僅占53%,一、二次風比例嚴重失調,熱工制度不合理。 
  
2)單通道燃燒器風速低(60m/s左右),擾動量小,使風煤混合不好,黑火頭長,燃燒效率低,提溫慢,對不同煤質適應性差。 
  
3)火焰形狀調整范圍窄,操作不便,不利于處理窯內異常現象,影響回轉窯產量和質量的提高。 

2 改造措施 

   
2.1 煤粉制備系統 
  
改變原有工藝流程,使煤磨廢氣與窯頭一次風分開,成為相互獨立的系統,煤磨所用熱風由篦式冷卻機改到窯頭罩取風,保證煤磨烘干熱風。煤磨廢氣由除塵器凈化達標后經排風機排入大氣,排風量的大小由變頻調速器來調整,確保磨內通風。煤磨收塵選用MDC型防爆袋除塵器,其濾袋采用防靜電無紡布針刺尼濾布,濾袋形式為多褶寬幅扁型,清灰方式為高壓風機分室反吹風清灰,由PLC自動控制清灰時間和間隔。根據現場位置和條件,對2號、4號煤磨改造,保留細粉分離器前的流程及設備,增加1臺MDC型袋除塵器和1臺排風機,設計較高的處理風量(26000~32500m3/h)和較低的過濾風速(<0.8m/min),保證磨內通風良好和延長濾袋壽命。 

2.2 煤粉燃燒系統 
  
拆除原有一次風機和單通道燃燒器,新增羅茨風機、螺旋泵和多通道燃燒器。一次風分為煤風和凈風,由2臺羅茨風機分別供給,凈風又分為外風、內風和中心風。煤風的作用是將煤粉通過燃燒器送入窯內,凈風的作用是將風煤混合均勻,提高燃燒效率,調整火焰形狀。煤風和凈風風量大小是靠變頻器調節羅茨風機轉速來控制,外風、內風、中心風的比例是根據窯內燒成需要靠閥門調節。煤粉倉的煤粉通過雙管螺旋喂料機喂入螺旋泵,由煤風將煤粉通過燃燒器吹入窯內燃燒,喂煤量的大小由變頻器調節雙管喂料機轉速來控制。多通道燃燒器的位置可前、后、上、下調節,操作方便靈活。 
  
煤粉燃燒系統改造先把單通道燃燒器改為雙通道、三通道燃燒器,取得一定效果后再改用多通道燃燒器。由于改造比較謹慎,結構不斷優化,最終達到了用低揮發分煤取代優質煙煤的效果。 
  
改造后煤粉制備及燃燒系統工藝流程見圖2。 

圖2 改造后工藝流程圖 
  
1.熱風爐;2.原煤倉;3.煤磨;4.粗粉分離器;5.細粉分離器;6.煤粉倉;7.雙管螺旋喂料機;8.四風道燃燒器;9.回轉窯;10.冷卻機;11.電除塵器;12.13.羅茨風機;14.螺旋泵;15.除塵器;16.排風機 


3 使用效果 

   
3.1 煤磨產量 
  
1999年7月對4號煤磨系統進行了熱工標定,結果表明,整個系統的風量、風壓匹配不好,漏風嚴重,一次風與煤磨循環風工作平衡點不易調整到位。改造后,系統問題得到解決,煤磨臺時產量由6.5t/h提高到9~10t/h。改后由2臺煤磨供4臺窯用煤。 

3.2 煤粉質量 
  
在煤粉制備系統運行中,保證出磨溫度和袋除塵器前后壓差,使系統風量、風壓及含塵量處于相對穩定狀態,粗粉分離器轉速由600r/min提高至800r/min,煤粉細度由12%~15%降至6%~8%(0.080mm標準篩篩余),水分由2.5%降至1.5%~2.0%。 

3.3 改用低揮發分煤 
  
使用單通道燃燒器必須燒優質煙煤,成本較高,改用多通道燃燒器后,可燒低揮發分煤,成本較低。改造前后燒成用煤質量變化見表1。  

在實施過程中,曾在窯上試燒低揮發分煤,結果表明,單通道燃燒器用低揮發分煤,經常跑生料,提溫慢,影響正常生產,三通道燃燒器用低揮發分煤能正常煅燒熟料,多通道燃燒器用低揮發分煤不僅能正常煅燒熟料,而且對提高熟料質量和節煤效果明顯。 

3.4 熟料質量 
  
我們對改造前后各一個月的熟料強度進行統計分析,數據見表2。 


通過比較可以看出,改造后用低揮發分煤,灰分含量較高,對熟料質量不但沒有影響,而且各齡期強度都有不同程度的提高。 

3.5 節煤節電 
  
項目實施后,一次風比例減少至11%,二次風增加,提高了熱利用率,應用新型燃燒技術,提高煤粉燃燒效率和窯的運轉率,使煤耗降低,煤粉制備系統與窯操作分開,工藝條件得到改善,臺時產量增加,電耗降低,經過測試,熟料標準煤耗由原來的255kg/t降為234kg/t,煤磨電耗由38.5kWh/t降為27.9kWh/t。 

4 結論 

  煤粉制備及燃燒系統改造后,煤磨產量大幅提高,電耗明顯下降,應用多通道燃燒器使煤粉燃燒充分、操作方便、生產穩定,提高熟料產量和質量,降低熟料熱耗。 











































編輯:

監督:0571-85871513

投稿:news@ccement.com

本文內容為作者個人觀點,不代表水泥網立場。聯系電話:0571-85871513,郵箱:news@ccement.com。

最新評論

網友留言僅供其表達個人看法,并不表明水泥網立場

暫無評論

發表評論

閱讀榜

2025-04-07 16:55:53
主站蜘蛛池模板: 百色市| 互助| 郑州市| 宽甸| 光泽县| 荔波县| 清新县| 自贡市| 那曲县| 沙坪坝区| 宜黄县| 巴彦县| 湘潭市| 毕节市| 高密市| 常德市| 龙南县| 丰城市| 高要市| 武隆县| 汤原县| 瓦房店市| 吉安市| 新田县| 陆良县| 当雄县| 宜都市| 黄平县| 永平县| 禹城市| 云霄县| 四子王旗| 航空| 尼木县| 北安市| 赞皇县| 姚安县| 平和县| 静宁县| 汾阳市| 吉隆县|