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窯中主滑差電動機測速系統的改進

我公司于1987年投產2臺Φ2.5m×78m濕法窯,主傳動系統采用上海某廠1986年產的ZLS型電磁轉差離合器作無級調速。在近幾年的使用過程中,滑差電動機頻頻發生失調,造成停窯事故。 

1 事故原因分析  
  
該滑差電動機的測速電機置于轉差離合器內,與主軸聯接結構如圖1所示。由于三角帶屬于易損件,平時需要更換。更換時需拆1、2號聯軸器,移動主電動機和轉差離合器;安裝三角帶;回裝離合器、主電動機及重新找正。這一拆一裝,一般需要3~6h。工作量極大。 
    




  圖1 原測速系統位置 

同時由于三角帶內徑小于2號聯軸器周長,安裝時只能強行用起子撬(聯軸器與軸過盈裝配,拆裝不易,也較耗時),致使皮帶受損;帶輪與外殼A之間的間隙a小于三角帶厚度(寬度),裝帶時比較困難,容易使皮帶受損;三角帶工作環境溫度較高,一般在50~80℃(主要是窯體的高溫輻射),皮帶壽命也受影響。因此,三角帶的壽命僅能維持2~3個月,平均在70天左右。 
  
測速電機轉子由203軸承支撐,由于工作環境溫度高,潤滑脂又難以添加;同時又經常拆裝,致使裝配精度降低,所以軸承壽命受影響。左端軸承靠外端蓋的3顆Φ4的螺栓承受,容易形成只有右端軸承支承的懸臂結構,在皮帶的拉力下,測速電機轉子向上偏移,與定子摩擦而燒毀。同時軸也變形。 

2 曾經采取的措施 

1)為減少停窯時間,減輕工作量,我們一直是在年底大(中)修時拆掉1號半聯軸器,在圖1C所示位置裝5~6根三角皮帶,并用棉布包裹,作一年的備用。但由于高溫和安裝過程中皮帶受損,皮帶壽命較短,需經常更換,工作量仍然較大。 
  
2)重新制作更換端蓋B,將Φ4螺栓換成Φ5,以求對軸承的定位。但因經常拆裝,失效快。 
  
3)定期對軸承加潤滑脂。 
  
由于這些措施均屬于被動應付,不能從根本上解決問題,從2001年4月到2002年2月因轉差離合器失調共停窯13次,累計時間達60余小時,其中有兩次需重新加工更換軸,停窯更在每次15h左右。 

3 改進措施 

  在2002年2月不到10天的時間內,連續兩次因轉差離合器失調而停窯。我們決定對其進行改進。考慮到主減速器高速軸與轉差離合器輸出軸運轉角速度相同,我們便擬定將測速電機引出,結合現場實際,我們在主減速器靠輔機側適當位置做一平臺,安裝自制構件(見圖2)。皮帶輪的直徑根據測速電機的轉速要求和3號聯接軸的直徑確定為220mm,構件通過三角帶A2056直接聯接在主減速器高速軸與輔助動力聯接的3號聯接軸上。聯接軸上不用開皮帶槽。軸承1選用306,軸承2選用1306(主要考慮構件裝配精度)。軸承2與軸承座采用零過盈配合,以適應軸的熱脹冷縮。同時,用白鐵皮制作護罩,一是安全防護,二是白鐵皮反輻射能力強,可適當改善皮帶及整個構件工作環境。 
   




  圖2 改后測速系統位置 

  平臺及構件的制作安裝都是在不停窯的情況下進行的。只在安裝三角皮帶時停窯1min,校正轉速表用時30min。 
  安裝使用6個月來,設備運行良好,沒有任何異常,三角帶使用正常,經計算校核,估計壽命應在2年以上。即使要更換皮帶,因輔助電動機與主減速器聯接的3號聯接軸平時斷開且間隔大(約50mm),也只需1~2min,極為方便。 

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