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帶余熱鍋爐的流態化預分解窯系統的問題分析及改進

引言  

  呼和浩特市水泥廠2號窯為帶余熱鍋爐的流態化預分解窯,回轉窯規格為Φ3.5m/3.0m×57m,汽輪機裝機容量6000kW。該系統自運行以來,流態化分解爐因喂料點偏低,供料能力差,分解率低,以及頻繁的后結圈一直困擾著回轉窯的正常生產,給企業帶來了極大的影響。 

1 窯系統工藝流程 

系統工藝流程見圖1。 
   




  圖1 窯系統工藝流程 

  生料首先入分解爐,分解爐類似于MFC型,在爐內生料隨880~900℃熱氣流上升進入到C1筒內。C1筒收集下的物料入窯,含塵氣流進入到C2筒繼續進行氣固分離,收集下的物料入窯,廢氣進入到余熱鍋爐內進行熱交換,之后由2號高溫引風機排到電除塵器,再由3號風機抽出排空。 

2 后結圈的原因分析及改進 

   
2.1 后結圈的危害 
  1)結圈后窯內氣流倒返,窯頭看火孔處氣溫較高,經常將看火鏡片烤裂,窯內氣流渾濁不清,窯頭正壓較嚴重。 
  2)結圈后盡管窯全速運轉,但燒成帶料子粒粒可數,圈后物料很難通過。 
  3)結圈后窯尾物料厚度增大,窯尾返料極其嚴重,如未能及時停料,窯尾密封裝置磨損加大,甚至磨壞。 
  4)結圈后入鍋爐溫度驟降,余熱鍋爐無法工作,鍋爐生產的蒸汽白白耗掉。 
  5)結圈后燒出的熟料質地疏松,外觀呈黃褐色,C3S含量不足30%,其性能對比見表1。  

表在 熟料礦物組成及28d抗壓強度對經(平均值)
6)結圈后如未能及時處理掉,圈后面的物料極易結成大球,其直徑可達到2m左右,被后圈卡住無法轉出,造成窯內通風受阻,煤粉從煤嘴剛噴出即著火。故噴煤嘴(耐熱鑄鋼)經常被燒裂變形,更換頻繁。 

2.2 結圈原因分析 
  該廠1號窯為Φ3.0m/2.4m×60m干法中空帶余熱鍋爐窯。理論上講小窯易結圈而大窯不易結圈。但該廠在使用同種原燃材料的情況下卻出現相反情況,我們分析認為: 
  1)2號窯尾高溫風機抽力不足是該系統工藝上的先天不足。在正常生產時2號風機總是全轉速運行,而從窯頭觀察窯內通風仍是不足,窯頭總是返風,呈正壓狀態。 
  2)窯內通風不足必然加重還原氣氛,在還原氣氛下Fe2O3被還原成FeO,FeO和SiO2易形成低熔點礦物,從而造成結圈。2號窯熟料的燒失量總有負值出現,從這一點也可以充分說明該系統還原氣氛濃重。 
  3)窯內通風不足,使煤粉的燃燒速度變慢,燃燒時間延長,液相出現較早,也是造成結圈的重要因素。 
  4)在回轉窯操作上,不能很好地平衡二次風與三次風的比例,使原本通風不足的問題顯得更加突出。 
  5)在喂料問題上,看火工為追求高產,分解爐投料量偏大,物料入窯后窯內填充率增大,在料子分解率較低的情況下,加重了窯的熱負荷。為滿足燒成溫度,被迫加大窯內煤量,從而加劇了窯內的還原氣氛,形成惡性循環。 

2.3 結圈的預防 
  

2號窯這種MFC分解爐加2級旋風筒且帶余熱鍋爐的回轉窯,目前在國內尚無同類工藝,系統的參數特別是余熱鍋爐的參數計算無可靠依據[1],使我們在處理該窯結圈問題上顯得力不從心。在現有工況下如何避免或減少結圈,是擺在企業面前的一個重大問題。通過上述原因分析,結合本廠實際情況,我們采取了如下一些措施: 
  1)還原氣氛是造成結圈的關鍵因素。在現有工況下,設法增加窯內通風是解決問題的重要對策,故我們把窯尾的堵漏工作放在第一位,設專人負責監督。 
  2)該系統與國內其它預分解系統相比物料分解率偏低,一般在70%~80%之間。鑒于這種狀況,在二次風與三次風的配合上應有所調整,以前兩者比例總在(40%~45%)∶(55%~60%),在操作中我們認為兩者比例互換一下更符合實際,因為該窯型無論從工藝布置還是從實際運行參數來看,是介于預分解窯和預熱器窯之間的一種窯型。 
  3)加強余熱鍋爐內部積灰的清吹工作,降低鍋爐阻力,也是增加系統風量的重要步驟。 
  4)適當降低窯內物料填充率,提高回轉窯快車率,以此來破壞結圈產生的條件。 
  5)加強控制煤的灰分,當灰分小于22%時,對煅燒和預防結圈都有不可估量的作用。其次適當降低煤粉細度和水分以強化燃燒,也是防止結圈的有效措施。 
  6)準確判斷及時處理窯尾各煙道的結皮或堵塞問題,降低系統阻力,增加窯內通風。 

2.4 效果 
  

該廠2號窯幾年來的運行實踐表明,造成2號窯頻繁結圈、結大球的主要原因是通風問題。我們曾探討過改變2號風機參數以滿足窯的燃燒,但最終沒有實施,其原因一是資金問題;二是更換風機后,余熱鍋爐能否承受。所以我們還是在現有工藝上做文章。通過采取上述措施,從2001年9月份到2002年6月份沒有較大結圈形成,基本上兼顧了兩頭,為企業帶來顯著的經濟效益。 

3 分解爐喂料點的改進 

   
3.1 問題 
  生產中,我們發現分解爐喂料點偏低(見圖2)。生料進入分解爐后,在流化床床層分布不均勻。容易造成分解爐死床、短路;熱交換不充分;預熱及分解效率低;分解爐出口煙氣溫度太高(1100~1200℃)使C1筒內煙溫過高,旋風筒內筒常常燒損,分離效率下降,熟料產質量及設備運轉率無法保證。 
   




  圖2 分解爐喂料點 

3.2 改進方法 
  

經過反復論證,我們決定提高分解爐的生料喂料點,料位提高后,流化床層均勻穩定,熱交換充分,生料預熱及分解率提高,出分解爐煙溫適宜穩定(850~900℃),C1內筒燒損現象消除,分離效率提高,熟料產質量提高,設備運轉率得以保證,達到了預期的目標。 

3.3 效果 
  5個多月的運行情況表明,這一技改取得了很好的經濟效益。改進前后部分指標見表2。  

由表2可見,熟料產質量均有大幅度提高,設備運行趨于正常,由于煙溫均衡適宜,發電系統也易于操作控制,發電量有所增加,經濟效益是可觀的。

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