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回轉窯液壓擋輪油缸的改進實踐

我廠氧化鋁燒結法生產系統有6臺Φ4.5m×110m燒結回轉窯,其回轉部分(含窯內物料)重達1400t,斜度2.5%,采用液壓擋輪。在回轉窯的運轉過程中,由于油缸運行速度低,環境溫度高,活塞桿上有偏心負荷,以及油缸設計不合理等原因,使油缸存在內泄大,密封失效,出現爬行現象等問題。據統計,原液壓油缸在處于正常運行狀態下的使用壽命短的只有幾天,長的也不超過100d,故障頻繁發生,需要經常檢修更換密封件,嚴重影響了回轉窯的正常運轉和液壓擋輪性能的發揮。  

1 原液壓擋輪油缸存在的問題 

   
1.1 密封件結構設計及材料選擇不當 
  
我廠原選用材料為聚氨脂的Yx型密封圈,其要求使用溫度一般不超過70℃,而我廠的油缸所處環境的輻射溫度有時高達75℃,油缸的設計油溫為35~50℃,但實際運行時油溫經常在50~70℃,聚氨脂密封件在高溫下軟化和老化速度加劇,不耐磨,易蠕變,造成密封處的實際預壓力小于設計預壓力,并且由于密封件失效,引起液壓系統的內部泄漏量加大,導致液壓系統性能降低,甚至無法正常運行。 

1.2 活塞上未設置支承環 
  
因為Yx型密封圈有一定的彈性,所以要求油缸的筒體內孔與活塞的配合間隙很小(通常為0.03mm左右)。當活塞桿上存在偏心負載并有彎矩作用時,活塞中心線必然與筒體內孔有相對偏轉,一側間隙變小,則另外一側間隙變大。間隙變小的一側,會引起活塞與筒體之間磨損嚴重,有可能出現拉缸現象;間隙變大的一側會使密封圈擠入縫隙中,使密封圈出現切邊損壞情況,使得密封件壽命縮短,增加檢修更換次數。 

1.3 擋輪油缸上無排氣裝置 
  
原油缸的進油口設置在底部的中心位置,而上部又未設置排氣裝置,因此,油缸中的空氣無法排出,油缸出現“爬行”現象,而且一旦油缸中保持著壓力,當油管接頭松動或拆卸管接頭時,大量的壓縮空氣夾雜著油液會噴射而出,不僅會引起密封件的損壞,還有可能造成人身傷害事故。 

2 油缸的改進措施 

   
2.1 采用新型材料和結構 
  
用目前國內密封效果較好的階梯型的斯特封裝置代替原Yx型密封圈,它是由高彈性的氟橡膠制成O型壓環和改性聚四氟乙烯(PTFE,俗稱“塑料王”)制成階梯型的滑環,按一定結構形式裝配起來的往復密封裝置。氟橡膠壓縮變形小、彈性好,應力松弛慢,使用溫度為-20~230℃,在高溫下不會引起密封失效;改性聚四氟乙烯材料有很好的抗腐蝕性和不粘性,并有突出的耐高低溫性能,使用溫度為-100~250℃。組合密封中的滑環可保持O型壓環的預應力,使其始終與油缸內孔產生接觸壓力來保證密封。 

2.2 在活塞和活塞桿上增設支承環 
  
在將原油缸內表面重新滾壓加工、增加密封面硬度和抗磨損性能的基礎上,在活塞和活塞桿上各增設1組支承環。支承環材料為尼龍,其抗壓強度可達80MPa,連續使用溫度為105℃;支承環又稱耐磨環,它能保持活塞與油缸內孔、活塞桿與導向套之間金屬表面的分離,可承受活塞桿上的偏心負載所引起的彎矩,減少磨損,提高擋輪油缸的使用壽命。同時,采用了2個斯特封裝置和2組導向環,大大增加油缸的密封效果。 

2.3 增設排氣裝置 
  
在油缸上部設置排氣裝置,以便及時消除油缸內的氣體,避免液壓油缸的爬行現象,提高密封件的使用壽命和液壓油缸的安全性能。 

3 改進效果 

  改進后,在原高溫條件下,基本消除了油缸的內泄現象,提高了密封性能;運行穩定,無爬行現象發生;大大減少了油缸內各零部件的機械磨損,延長了使用壽命,降低了檢修和備件費用,目前每臺油缸的使用周期都在1年以上。因此可以說,對液壓擋輪油缸的改進是成功的,取得了明顯的經濟和社會效益。 

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