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CXS(II)型高溫袋式除塵器在3000t/d生產線應用

1  改造后除塵器技術參數及收塵工藝

1.1  改造后除塵器技術參數    
改造后的高溫袋式除塵器由3臺相同規格的CXS(Ⅱ)1000—7(F)型袋式除塵器并聯組成,其技術性能參數見表1。


1.2  改造后收塵系統    
新增CXSl 000—7(F)袋式除塵器人口與混風室連接,出口與尾排風機連接;反吹風人口與原CXS 1000—2×7(F)除塵器反吹風機出口連接。為防止積灰,連接管道都有一定的斜度,其流程見圖1。

  
  
由于3臺袋式除塵器進氣支管截面積相同,進口閥門又都處于全開狀態,所以進人3臺除塵器的I風量基本相同。只有當3臺除塵器內系統阻力發生變化時,通過3臺除塵器的風量才會發生變化。   

2  調試運行注意事項        

1)初始運行時,由于除塵器從冷態變為熱態,水蒸氣會在濾袋的表面析出,出現短時間的“結露”現 象,煙囪會冒“白煙”。這是正常的,隨著袋室溫度的升高,這種現象會逐漸消失。        

2)為確保濾袋的安全,設定除塵器人口溫度≤200 c℃,但不得小于75℃,一旦入口溫度>1 85cC,就會自動報警。除塵器的運行阻力應≤l 500Pa。        

3)初始運行時,阻力上升緩慢,一般情況下待設備運行幾大后,系統達到滿負荷時,再重新確定清灰}       
 

4)當用控制柜手動控制時,先將清灰反吹風機 等選擇開關置于“手動”位置,卸灰選擇開關置于“自 動”位置;在清灰、卸灰前必須先啟動卸灰輸送系統 和反吹風機,然后對各室依次清灰。清灰、卸灰結束后,將各個旋鈕、選擇開關恢復到原始位置,并將反吹風機和卸灰輸送系統按順序停止運行。手動清灰或卸灰時對每個室只能單獨進行,并掌握好時間。為減小漏風,較好的辦法是:第一室清灰時,第二室卸灰;第二室清灰時,第三室卸灰,依此類推。    

5)停機前,為避免內部積灰,要先對除塵器進行手動清灰。

3  窯、磨不同運行工況下的操作

3.1  窯磨同時運行時    
窯磨同時運行時,3臺除塵器的進風量在操作上一般相同,中控員可根據預熱器負壓的變化調整尾排風機的進口閥門,調整系統負壓。   
 

一般情況下,立磨系統操作穩定后,除塵器進f I溫度可低于95℃,進出口差壓在1 50()|)a以下。出立磨氣體由循環風機抽出,一部分作為循環風入磨,以調節入磨熱風溫度和風量;一部分與預熱器出口剩余的廢氣混合后,再進入窯尾袋除傘器。

3.2  生料磨停機而窯系統運轉時    

一般停磨機后,尾排風機的閥門可適當減小,以保持預熱器系統負壓。但磨機停機后,如操作不當,除塵器人口溫度容易升高,達到沒定值時,系統會出現直排現象。此時要關閉立磨進口熱風閥門,停止循環風機的運行,傘開余風閥門ZTG l O,出預熱器廢氣經增濕噴水后,溫度低于250℃,然后經牛料磨系統的余風風管,直接進人袋除耷器。為保護濾袋,設有冷風閥,以確保人除塵器的溫度不超過200℃。

4自動保溫裝置    

1)在預熱器出口的大立管上設置了管道式的增濕噴霧系統,通過調節水量控制,使牛料磨運行時進入高溫風機的廢氣溫度小于260℃,生料磨停運時小于210cC。如果高溫風機進口溫度>240℃或出口溫度>230℃,在持續5s的情況下(防止誤跳的程序延時),控制系統將自動打開緊急放風閥ll2M。    

2)袋除塵器進口設有冷風調節閥門,可根據需要適當摻入冷風,如果進口溫度超過200℃并持續5s時,緊急放風閥112M將自動打開。    

3)如尾排風機出現故障跳停,控制系統將自動打開緊急放風閥門1l2M,將預熱器排出的高溫廢氣通過煙囪排人大氣,以確保濾袋安全。    

4)系統自動打開緊急放風閥后,會延時ls將余風閥ZTGl0調至5%。

5常見故障及分析處理

5.1運行阻力大    

1)清灰控制器故障    
清灰控制器發生故障時應調整或更換。在生產穩定后,要適當延長清灰周期,經過多次優化,設定每窄清灰反吹時問90s,停止反吹后延長l 2s卸灰時間,再自動轉入下一室進行清灰,效果良好。    

2)煙氣結露,粉塵將濾袋糊住    

本系統反吹風來自除塵器的排氣管,該氣體與被過濾氣體溫度相同,因此不會產生結露,同時該氣體已被過濾,不會污染濾袋和袋室。但除塵器在投入使用前,必須作好氣管和箱體的保溫,以防煙氣結露,含則漏風嚴罩,入口煙氣水分較高,容易結露糊袋。    

3)濾袋脫落    

如果濾袋上部從懸掛梁上脫落太多,會減小過濾面積,使系統阻力增大。  

4)不能有效清灰  

檢查反吹風機和反吹風閥工作是否正常,是否仔在兩室以卜同時進行反吹清灰;檢查汽缸、電磁閥是否存在故障,汽缸上的高壓氣管是否老化或脫落;檢查壓縮卒氣壓力是否在0.2MPa以上。

5.2  運行阻力小    

除了考慮主風機運行狀況或者測壓裝置故障的因素外,濾袋損壞量大或濾袋下部從袋座上松脫是主要原閃。    
處理方法:逐個關閉進氣室翻板閥門,過一段時間后,煙囪冒厭明顯減少,則可以判斷該室存在泄漏。打開檢修門,等袋室溫度降低并無異味時,兩人一組(不可一人獨人)進入袋室檢查,進行更換或重新扎緊,換袋時可上下兩層同時進行,操作時應避免損傷鄰近的濾袋。    

正常布袋磨損一般在離袋箍150mm處。某些情況下,粉塵在風力的作用下引起布袋底部磨損;如果磨損住袋箍的頂部,通常是由于清灰中極度反吹風m t1]I起的袋吸同到袋箍內所致;如果磨損在袋中部通常是布袋掛的過松,布袋相巨碰撞摩擦,此時應檢查布袋引力情況。

6  體會    

該高溫袋除塵器在我公司窯尾的運行效果比較刪想。采用該除塵器后,由于窯系統操作所用的風量提高,預熱器壓力由一4 800Pa提高到一5 600Pa,窯系統喂料量提高15t/h左右,標態下粉塵排放濃度達到30n,g/n。以下。使用覆膜玻纖濾袋費用占設備總投資60%以上,普通玻纖濾袋成本僅占30%左右,然而普通玻纖濾袋使用壽命較復膜濾袋短。如果加強除塵器的維護,注意降低濾袋損耗,減少浪費,保持較低的過濾風速,是含町提高收塵系統的運行效益,從而降低總體運行成本,還有待在生產實踐中進行嘗試。 

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