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論回轉窯生產中煤質變化的控制措施

通過對水泥生產過程中煤質、煤耗情況的分析,提高了生產過程中一些改進措施和建議。  
在我國水泥生產中,除一些廠配置煤預均化設施外,大部分工廠均無煤均化設施或均化設施落實,使入窯煤的質量波動較大。如我公司在一段時間內曾經使用過幾種不同質量的煤(見表1)。  



由表1可知,三種煤的質量相差較大,如生產工藝不作調整,則對回轉窯的產量、質量及安全運轉產生較大的影響;表2是對比情況,使用A2煤時回轉窯的產量、質量較好,安全運轉周期較長,而使A1、A3煤時回轉窯的產量、質量稍差,運轉周期相對短些。因此,研究和掌握煤質變化時回轉窯生產工藝的影響,及時采取有效措施,為生產實現優質、高產、低耗的目的具有重要意義。   
                               表2   使用不同煤時的對比情況  



煤質變化對回轉窯生產工藝的影響是多方面的,但歸納起來主要有以下幾個方面。  
1.3煤質變化引起熟料配料成分的波動  

煤質變化將導致:①使摻入到熟料中的煤灰量發生改變;②煤灰摻入到熟料中的均勻性發生改變;③煤灰中各氧化物含量發生相對變化。表3是使用不同的煤煅燒相同成分的生料時熟料的化學成分和率值,分析表3中的有關數據可以發現,煤灰分每變化1%,熟料飽和比KH改變約0.008左右,可見,煤質變化對熟料配料成分的影響較大。  

表3使用不同煤時熟料化學成分(%)及率值的變化  
  
煤質變化對煅燒制度的影響主要有:①使火焰的形狀、火焰的溫度、火焰的擴散速度及火焰在回轉窯的燃燒位置發生改變;②引起回轉窯熱工操作控制參數的改變,使窯物料在各化學反應帶的煅燒位置、煅燒溫度、煅燒時間發生相對變化。對于煅燒表3中的生料成分,在使用A2煤時,窯的煅燒制度比較合理,主要體現在:①火焰溫度比較高,高溫部分長度合適,有利于熟料的燒成;②火焰局部溫度不易過高,少損壞并易于維護窯皮,延長安全運轉周期;③火焰兩端低溫部分不拖長,窯前后不易結圈,來料穩定,窯內物料情況易于觀察,便于操作;④高溫部分的位置適當,熱能在窯內的分布合理,有利于強化生產。在使用A1煤時,由于煤的灰分高,揮發分高,固定碳低,發熱量低,造成:①整體火焰的溫度低,白火焰過長,高溫部分相對拉長,使熟料在燒成帶停留時間過長,在過渡帶(放熱反應帶)的煅燒時間縮短;②由于火焰拖長,使燒成帶冷端的窯皮結得過長,使操作不穩定。而在使用A3時,由于煤的灰分低,揮發份低,固定碳高,發熱量高,造成:①整全火焰的溫度相對較高,白火焰短,高溫中分相對較集中,熟料在燒成帶停留時間相對短些,而在過渡帶的停留時間延工;②操作不順極易出現局部高溫現象,窯皮被燒垮,窯安全運轉周期短。因此,對于煅燒表中3的生料成分,使用A1、A3煤時,火焰的熱能在回轉窯內的分布不盡合理,操作時煅燒制度不易穩定。  
1.3煤質變化影響熟料質量  

煤質變化對熟料質量的影響主要是:①煤灰分的變化干擾熟料化學成分的穩定,煤灰分變化大,干擾程度越大,引起熟料礦物組成的變化;②煤燃燒的變化影響窯的熱工制度,也影響熟料的礦物結構。表4是煅燒同一生料成分使用不同的煤質時,熟料的礦物組成及物理性能。由表4可知,使用A2煤時熟料的28d抗壓強度達到了61.5MPa,而使用了A1、A3煤時,熟產的28d抗壓強度分別僅有56.3MPa和58.5MPa,說明煤質變化對熟料質量的影響較大。  

  
以上分析表明,煤質變化對回轉窯生產的影響應引起我們足夠的重視。根據實踐在生產中可以采取以下對策和措施。  
2.1加強原煤的搭配使用和均化工作  

在選擇煤炭供應單位和礦點時,盡量用同一單位同一礦點的原煤;在原煤進廠取樣化驗后,根據其質量情況,分區分堆存放,杜絕不同單位、不同礦點、不同質量的原煤混堆;堆場里的煤根據各自的質量指標,搭配進庫;分存于庫中的煤再根據其質量搭配進磨。采用多次搭配,有利于穩定煤的質量。  

2.2注意調整進窯煤粉細度指標  

對煅燒A2煤來說,入窯煤粉的細度指標一般控制為10±1%(0.080mm方孔篩篩余,下同);當采用灰分較高的煤時,可適當地降低入窯煤粉的細度指標,如使用A1煤時,入窯煤粉的細度指標可降為8±1%。入窯煤粉細度指標的降低有利于煤粉快速和充分的燃燒,同時也利于煤灰均勻地分布降落于熟料中;當煤的灰分較低時,則反之。這有利于提高煤磨的產量和降低粉磨電耗。  

2.3改進噴煤嘴的設計和操作參數  

對單通道噴煤嘴來說,煤質變化時,必須根據煤質的變化情況注意:①調整一、二次風的比例。如使用A1煤時,因A1煤揮發分較高,故可適當增加一次風比例,減少二次風量;②改進噴煤嘴拔哨的傾角。如:在使用A3煤時,拔哨傾角為α=6°39″,而使用A1煤時,而因煤灰分高,故可適當增大噴煤嘴拔哨的傾角(α=6°58″),以增大渦流度,增加風和煤的混合,提高燃燒速度;③改變噴煤嘴外加平頭的長度。一般地說,外加平頭的長度越長,火焰越穩定,形成的火焰也越長,為此,在使用A3煤時,因煤的灰分低,揮發分低,白火焰短,故可增加外加平頭的長度(L=100mm)。而對三通道噴煤嘴來說,煤質變化時,必須根據煤質的變化情況及火焰狀況及時調整噴煤嘴的內、外風的比例及其風速,一般加大內風及其風速可縮短火焰,而增大外風及其風速可拉長火焰,為此,在使用A1煤時,因其灰分高,固定碳低,白火焰長,可采用增加內風及其風速的辦法縮短火焰;而使用A3煤時,可采用增加外風及其風速的辦法,使因固定碳高導致火焰高溫部分相對集中的火焰得到拉長。  

2.4適時調整配料工藝參數  

煤灰分高,如使用A1時,因A1煤發熱量低,熟料配料控制指標與正常指標相比,KH可適當降低,取配料指標的下限值(KH=0.900±0.01),熟料的液相量可適當增加,熟料Fe2O3指標可取指標的上限值(Fe2O3=4.6±0.2%);而當煤灰分低時,如使用A3煤,因A3煤發熱量高,熟料配料控制指標與正常指標相比,KH可適當提高,取配料指標的上限值(KH=0.920±0.01),熟料的液相量可適當減少,熟料Fe2O3指標可取指標的下限值(Fe2O3=4.6±0.2%)。  

2.5改善工藝操作參數,實行優化操作  

對回轉窯來說,重要的工藝操作參數一般有:①窯速(一般r=67r.p.h);②窯尾溫度(一般200℃);③燒成溫度;④窯負壓(一般75mmH2O)等,這些工藝操作參數必須根據所使用的煤質的情況合理選擇,才能確保煤、料、操作三對口。如在使用灰分高、揮發分高的A1煤時,因煤的發熱量低,白火焰長,操作時可適當提高窯尾溫度(220℃)和窯速(r=70r.p.h);而在使用灰分低、固定碳高的A3時,因煤的發熱量高,白火焰短,高溫部分相對集中,操作進可適當降低窯速(r=63r.p.h),提高燒成溫度,保持窯尾溫度200℃等。只有這樣,才能實行優化操作,達到回轉窯優質、高產、低消耗和長期安全運轉的目的。 

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