淺談穩定生料質量的措施
1 我廠概況
我公司是由中材國際南京設計院設計能力為2500/d熟料的五級旋浮預熱回轉窯生產線。2005年3月點火投產。生料粉磨主機設備是Φ4.6m×9.5+3.5m中卸麼,生料儲庫是Φ18m具有空氣攪拌功能的連續式均化庫。生料質量是質量管理中的要點、難點。
2影響生料質量不穩的因素
1)原材料成份波動大,石灰石成份的波動主要表現在CaO和MgO含量及其夾帶雜質的變化,當石灰石中的CaO含量降低(或升高)時,沒及時調整配比。粘土成份的波動主要表現在SiO2和Al2O3上,砂巖成份的波動主要是SiO2的含量上,特別是SiO2變化較大時,對生料飽和比的影響很顯著。
2)各種物料配比的波動,工藝設備不能滿足配料的要求,由于破碎工藝的不完備,使物料的粒度不均齊,或粒度過大,喂料及計量設備精度差,不能有效控制各種物料的流量,磨頭倉容量過小,造成斷料或料倉中的壓力難以穩定,影響下料的準確和均勻性。
3)物料不穩定的影響,生料配料時原料未經烘干,水分波動較大,對于粘滯性物料。下料不穩暢,料層不穩有卡料現象,在現場斷料或下料不夠的情況下(大塊的物料卡住下料口)熒光分析配料曲線往往顯示十分正常,影響物料的實際流量,缺乏及時有效的監控措施。
4)配比調節不當,對于成份波動大的生料,判斷不準卻,缺乏良好的預見性,配比分配不合理,促使生料成份的波動。磨機的不穩定操作及物料易磨性的改變,對生料的成份影響很大。特別當生料磨空轉時,一般的經驗是物料的飽和顯著提高,CaO高于平時的水平。
5)生料取樣點的影響,出磨生料代表性差,誤導控制。生料取樣是由螺旋輸送連續取樣機取樣,取樣位置在成品空氣斜槽和均化庫之間,成品生料經空氣斜槽流經連續取樣器,取樣螺旋輸送機在工作時還有部分是收塵的料,在生產中一直存在出磨生料和入窯生料細度相差較大的問題,兩者飽和也有所差距,綜合以上因素,由于除塵和回灰和取樣點氣壓的不穩,干擾取樣工作,進一步影響到檢測結果對生產的指導。
6)要考慮X熒光分析曲線是否有漂移而影響結果準確性的問題,另外取樣是否有代表性的問題(如樣品在原料磨停的前后所取,其代表性必然受到影響)、制樣的方法的正確性等。
7)均化后生料質量不易判定。均化后生料成分與出磨生料平均成分、細度存在著較大的差別,這種相關性差的現象除了受出磨生料代表性影響外,也受均化效果的影響。均化氣路不暢通,均化過程中的層析,都能造成均化樣的代表性差,致使均化后生料質量難以判定。
3穩定生料質量的措施
1)確定原材料礦點,加強均化。定期考察原材料礦點,掌握原材料的質量情況,嚴把進廠關,縮小進廠原才物料品位的波動范圍。石灰石礦山采用工程機械進行搭配和均化作業。嚴格控制控石灰石的品位及粒度,要求保證石灰石均化庫有一定庫位。
2)加強對配料站的現場管理。對配料過程要求保證物料的連續性和料層的穩定,當幾組分物料有一路出現故障時,其他幾組分物料要同時止料,超過10分鐘不能恢復正常下料時,要立即停磨。
3)配料崗位操作人員要加強責任心,努力提高業務操作水平。做到勤抽查、勤觀察、勤調整。分析配比及生料成分的相關性,以此判斷出磨生料質量及計量設備的可靠性。
4)中控生料磨操作人員,要嚴格遵守操作規程,磨機加減臺時,不要大起大落,加減料的幅度不要過大,以防對出磨生料質量帶來波動。要嚴禁空磨運轉,空磨運轉時間不得超過10分鐘。
5)穩定出磨取樣點氣壓。加強取樣器的狀態檢查,盡量減少由于壓力給取樣帶來的誤差,通過壓力調節保證正常取樣。
6)統計分析確定出磨、入窯生料成分的對照關系。根據熒光分析的結果,確定出磨、入窯生料成分的相關性,從而對出磨生料的控制目標做出正確的判斷。對于均化效果的判斷,也利用統計的方法,確定均化后生料質量是否符合要求。
4 效果綜述
通過以上具體措施的落實,改變了以往出現問題無所適從的狀況,出磨生料質量得到良好有效的控制,一定程度上彌補了原材料均化能力不足對生料質量的影響,崗位責任明確,處理方法統一,生料質量有了明顯的提高,入窯生料成份相對均勻穩定,熟料成分及燒成控制相對較穩定,總之,針對現狀,采取一定措施,彌補設備或其它硬件的不足是穩定質量的有效途徑。
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