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2200t/d熟料生產線燃低質煤

    煤炭是我國水泥行業主要的燃料,同時水泥行業也是耗煤大戶,每年的耗煤量約占全國煤炭年產量的10%左右。隨著我國工業的快速發展,能源問題日益突出,優質的原、燃材料供應日趨緊張。
  2004年以來煤炭的價格持續上漲,給水泥行業帶來了成本大幅提高的問題。受到大環境的影響,我公司在進廠原煤方面也遇到了很大的問題,一方面優質煤供應緊張,不能及時進 廠,另一方面價格太高,所以相應有部分低質煤進廠。在使用低質煤初期,出現窯系統產、質量低,運轉率低,工藝事故頻繁等問題。后來經過各單位綜合分析,采取相應的措施,逐漸適應了低質煤,使窯系統恢復了正常的生產。本文就此談一談我廠的經驗供大家參考。
1 系統綜述
  牡丹江新材料科技股份有限公司1號窯移地改造工程于2000耀2001年進行,設計能力為2 200t/d。該系統生料制備采用MPS3350B型立磨。燒成系統采用TDF-98系列分解爐低壓損五級旋風預熱器;4m*60m回轉窯;TC-1062充氣梁式篦冷機;煤粉制備采用了由風掃煤磨、高效動態選粉機、電收塵器組成的系統。整條生產線工藝流暢,結構合理,充分考慮了生產企業所處地理環境,自然狀況,為企業的正常生產創造了條件。該生產線2001年10月1日一次點火成功,經過調試,達產達標后進入正常的生產運行。
2 使用優質煤時熟料的情況
  1號窯投產后使用優質煤進行生產,窯、爐用煤嚴格控制在要求的范圍內,表1是2002年7月份我廠1號窯用煤的工業分析。在使用這種原煤時候,窯的產量高,熟料質量好,這段時期熟料的各項性能指標見表2 (依據我廠熟料全分析和年質量統計報表)。由表2數據可知,這一時期生產的熟料KH值高、fCaO小、熟料強度高(28天),窯的臺時產量高、運轉率高,這樣創造的經濟效益自然大!
3 使用低質煤時熟料的情況
  2004年開始,由于國家宏觀調控對水泥行業的普遍影響,我公司資金周轉困難,加上煤炭等能源、生產資料的大幅漲價,給水泥的生產帶來了嚴峻的挑戰,在這種客觀條件下,公司決定使用部分低質煤進行生產。表3是2004年5月份進廠原煤的工業分析。
由表3數據可以看出,這一時期的煤相對于以前灰分高,發熱量低,在使用過程中,給生產帶來許多問題,具體如下:
  3.1 熟料質量不合格
  我廠熟料質量主要控制KH值和fCaO兩個指標,控制范圍分別是:KH值在0.90依0.02、fCaO臆1.50。在使用低質煤的初期,這兩個指標都不易合格,以往多數是由于熟料的KH值偏大,入窯料難燒造成的fCaO不易合格,但是現在情況不同,在窯的操作過程中并
不感到料難燒,KH值也低,但是fCaO就是不易合格,表4是一天的KH和fCaO的生產記錄。可以看出只有幾個小時fCaO合格。這種情況在生產中時有出現,在窯的操作中進行各種調節,也不見好的效果。
  3.2 窯的產量低
  窯產量低的主要原因是由于質量不合格(fCaO偏大)不得不采取減料、慢轉窯的操作方法而造成的,實際生產過程中,一度將窯的產量由正常的92t/h降到86t/h、甚至80t/h,fCaO偶爾能合格幾個,但是KH值還是偏低。
  3.3 預熱器易堵塞、窯內易結長厚窯皮
  由于煤質不好,含有害成分過多、煤的易磨性差、出磨煤粉細度過大,這些都使煤粉在窯、爐內燃燒不好,部分煤粉出了燃燒區才燃燒。在預熱器內,就形成C5級、C4級、C3級旋風筒結皮嚴重,結皮垮塌而成預熱器堵塞。另外煤粉在C4、C5級筒內燃燒,使這兩級旋風筒溫度不易控制,也是預熱器堵塞的一個原因;在窯內,煤粉燃燒效果不好,火焰過長,形狀不好,火焰飄忽不定,燒成帶火力不集中,窯皮后延,窯的負荷加重。由于火焰的形狀不
好,以致燒成帶過長,窯內各工藝帶發生變化,影響熟料……

摘自《中國水泥》

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