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單筒冷卻機結圈漏料成因

  我廠為600t/d干法生產線,該系統(tǒng)燒成部分采用五級旋風預熱器、?準3.2m×52m回轉窯和φ3.2m×36m單筒冷卻機,2004年3~4月連續(xù)發(fā)生單筒冷卻機結圈漏料5次,此期間停窯處理4次,累計達115h,嚴重影響了窯的產質量。現將單冷機結圈漏料的成因分析如下。
1 單冷機結圈漏料的原因
  由于有一段時間,煤粉細度一般在8%~10%之間波動,煤粉細度粗,造成煤粉在燒成帶沒有完全燃燒,熟料落入單冷機后,未完全燃燒的煤粉隨熟料一起落入單冷機內繼續(xù)燃燒,造成單筒冷卻機結圈漏料。看火操作不當,燒成帶位置前移,使冷卻帶部分移入單冷機內,把單冷機當做冷卻帶,而造成單冷機結圈漏料。
  通常情況下,熟料中硫和堿的含量應有一定的比例,即硫堿比。由于3~4月份原煤供應緊張,致使出磨煤中的全硫含量達2.0%左右,高時達2.35%,使熟料中的硫酸鹽飽和度過高,則液相粘度會隨硫酸堿的增加成比例下降,同時,因為液相表面張力的降低,使粘散料大量產生,由于我廠熟料中Fe2O3含量曾在3.8%以上,過多的液相量和較低的共熔溫度使窯內結成前圈,同時,熟料極易在單冷機內結圈而產生漏料。
  由于窯前圈的形成,使窯內的通風阻力變大,煤粉不能充分燃燒,并隨大量熟料一起涌入單冷機內一起燃燒,造成單冷機結圈漏料。
2 解決方式及效果
  (1)適當降低煤粉細度和水分,使煤粉細度控制在5%、水分控制在1.5%以下,適當提高燒成溫度,加大內流風,增強風、煤混合,提高煤粉燃燒速度,強化煅燒操作。
  (2)適當減少用煤量,保證風、煤合理配合,避免煤粉的不完全燃燒而隨熟料落入單冷機內繼續(xù)燃燒。
  ……
摘自《中國水泥》2004年 11月號

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