預分解窯后結圈的原因及處理措施
我公司2500t/d預分解窯規格為φ4m×60m。2004年12月份開始,在距窯口35-40m處開始長后結圈,從筒體掃描儀上觀察圈長約3米左右,較規則。窯頭表現為火焰發飄,伸不進窯內,負壓降低,并頻繁出現正壓;燒成帶溫度低,熟料質量差;窯尾溫度高,嚴重時漏料。窯內通風不暢,嚴重影響了生產。后來,在設備、工藝、現場看火方面進行了一些改進,取得了很好的效果。
1 預分解窯后結圈的原因
1.1煤粉水分大
我公司使用的煤粉揮發份在30%左右,熱值在26000kj/kg, 屬于易燃易爆煤種,為保證煤磨(規格φ2.8m×5m+3m, 風掃磨,篦冷機取熱風)的安全運轉,煤粉的水分控制較高,在3%左右。由于煤粉水分高,造成煤粉不完全燃燒,使液相提前在過渡帶出現,形成結圈。如果煤粉的細度波動,煤粉的不完全燃燒現象更嚴重,有時一個班就能形成結圈。
1.2 入窯生料化學成分波動
由于我廠原料外購,成分波動較大,預均化堆場的均化效果不很理想,造成入窯生料化學成分波動大;生料磨產量波動、配料調整滯后性等原因也會引起生料成分波動,這樣很容易使窯內產生后結圈。由于成分的波動,使生料的易燒性發生改變,窯的喂煤調整又不能及時跟上,從而使易燒的生料提前產生液相,黏結在窯襯上,產生結圈,特別是當熟料中的MgO含量到3%時結圈極易形成。
2.采取的措施
2.1 為提高煤粉質量,保證煤磨安全,對煤磨進行改造:1)在入磨的熱風管道與篦冷機之間加沉降室,防止粉狀熟料進入磨機。 2)把磨機的進料螺旋加高2厘米并打澆注料,防止煤粉沉積。
3)加強系統的密封,減少漏風。通過以上措施煤磨的入口溫度從230℃提高到260℃,磨機出口溫度從60℃提高到65℃,煤粉的水分在1%左右, 滿足了燒成的需要。
2.2 為減少生料化學成分波動采取的措施有: 1)嚴禁不合格的原料入廠,并對成分波動大的原料分批、分堆堆放。2)嚴格物料的堆料作業程序,提高物料的預均化效果。3)穩定生料磨產量,避免由于生料產量波動引起的化學成分波動。4)生料配料系統采用計算機配料,使入窯生料的合格率提高到90%以上。
2.3 嚴格執行薄料快轉制度。三班統一操作, 嚴格執行薄料快轉制度,嚴禁慢窯大料、頂火逼燒。薄料快轉,使物料在窯內的翻滾次數增加,有利于熟料的燒成;窯內物料較薄,有利于窯內的通風;窯速較快,物料不容易黏附.
我公司的窯速從3.4 r/min提高到3.7r/min后,窯結圈的情況有很大好轉。另外,投料時在保證熟料燒成的前提下,盡量要快,我公司在窯保溫時,從投料到正常大約用30分鐘,避免了投料期間由于時間長、窯速慢,風、煤、料匹配不合理引起的結圈。
2.4 當結圈有形成跡象時,化驗室及時調整配料, 主要是提高n, 減少液相量,控制結圈的形成,熟料率值的調整情況及化學成分、礦物組成見表。
項目 | 熟料的化學成分% | 率值 | 礦物組成% | |||||||||||
Loss | Sio2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO | fCao | KH |
n | p | C3S | C2S | C3A | C4AF | |
調整前 | 0.60 | 21.93 | 5.00 | 3.05 | 65.87 | 2.79 | 0.97 | 0.92 | 2.72 | 1.64 | 63.58 | 14.92 | 8.08 | 9.27 |
調整后 | 0.66 | 22.03 | 4.81 | 3.02 | 65.69 | 2.72 | 1.18 | 0.919 | 2.81 | 1.59 | 63.57 | 15.36 | 7.62 | 9.18 |
2.5 當有結圈跡象出現時,規定每班移動煤管一次,對內外風也要適當調節,使結圈在冷熱交替的狀態下難以形成。
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