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預分解窯后結圈的原因及處理措施

  我公司2500t/d預分解窯規格為φ4m×60m。2004年12月份開始,在距窯口35-40m處開始長后結圈,從筒體掃描儀上觀察圈長約3米左右,較規則。窯頭表現為火焰發飄,伸不進窯內,負壓降低,并頻繁出現正壓;燒成帶溫度低,熟料質量差;窯尾溫度高,嚴重時漏料。窯內通風不暢,嚴重影響了生產。后來,在設備、工藝、現場看火方面進行了一些改進,取得了很好的效果。
1 預分解窯后結圈的原因
1.1煤粉水分大
我公司使用的煤粉揮發份在30%左右,熱值在26000kj/kg, 屬于易燃易爆煤種,為保證煤磨(規格φ2.8m×5m+3m, 風掃磨,篦冷機取熱風)的安全運轉,煤粉的水分控制較高,在3%左右。由于煤粉水分高,造成煤粉不完全燃燒,使液相提前在過渡帶出現,形成結圈。如果煤粉的細度波動,煤粉的不完全燃燒現象更嚴重,有時一個班就能形成結圈。
1.2 入窯生料化學成分波動
由于我廠原料外購,成分波動較大,預均化堆場的均化效果不很理想,造成入窯生料化學成分波動大;生料磨產量波動、配料調整滯后性等原因也會引起生料成分波動,這樣很容易使窯內產生后結圈。由于成分的波動,使生料的易燒性發生改變,窯的喂煤調整又不能及時跟上,從而使易燒的生料提前產生液相,黏結在窯襯上,產生結圈,特別是當熟料中的MgO含量到3%時結圈極易形成。
2.采取的措施
2.1 為提高煤粉質量,保證煤磨安全,對煤磨進行改造:1)在入磨的熱風管道與篦冷機之間加沉降室,防止粉狀熟料進入磨機。 2)把磨機的進料螺旋加高2厘米并打澆注料,防止煤粉沉積。 3)加強系統的密封,減少漏風。通過以上措施煤磨的入口溫度從230℃提高到260℃,磨機出口溫度從60℃提高到65℃,煤粉的水分在1%左右, 滿足了燒成的需要。
2.2 為減少生料化學成分波動采取的措施有: 1)嚴禁不合格的原料入廠,并對成分波動大的原料分批、分堆堆放。2)嚴格物料的堆料作業程序,提高物料的預均化效果。3)穩定生料磨產量,避免由于生料產量波動引起的化學成分波動。4)生料配料系統采用計算機配料,使入窯生料的合格率提高到90%以上。
2.3 嚴格執行薄料快轉制度。三班統一操作, 嚴格執行薄料快轉制度,嚴禁慢窯大料、頂火逼燒。薄料快轉,使物料在窯內的翻滾次數增加,有利于熟料的燒成;窯內物料較薄,有利于窯內的通風;窯速較快,物料不容易黏附. 我公司的窯速從3.4 r/min提高到3.7r/min后,窯結圈的情況有很大好轉。另外,投料時在保證熟料燒成的前提下,盡量要快,我公司在窯保溫時,從投料到正常大約用30分鐘,避免了投料期間由于時間長、窯速慢,風、煤、料匹配不合理引起的結圈。
2.4 當結圈有形成跡象時,化驗室及時調整配料, 主要是提高n, 減少液相量,控制結圈的形成,熟料率值的調整情況及化學成分、礦物組成見表。

項目 熟料的化學成分% 率值 礦物組成%
  Loss Sio2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO fCao KH
n p C3S C2S C3A C4AF
調整前 0.60 21.93 5.00 3.05 65.87 2.79 0.97 0.92 2.72 1.64 63.58 14.92 8.08 9.27
調整后 0.66 22.03 4.81 3.02 65.69 2.72 1.18 0.919 2.81 1.59 63.57 15.36 7.62 9.18

2.5 當有結圈跡象出現時,規定每班移動煤管一次,對內外風也要適當調節,使結圈在冷熱交替的狀態下難以形成。

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