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煤粉制備系統的改造及操作體會

  某廠φ2.5 m×40 m帶立筒四級旋風預熱器回轉窯生產線,因該線煤粉制備系統不配套,廢氣直接入窯,煤粉質量也難以達標,因而給熟料煅燒帶來很大困難。若將廢氣向外排放,既造成資源浪費,又污染環境。1994年6月我廠對該煤粉制備系統實施改造。現將改造內容及操作中的一些體會作一介紹,供參考。
  改造前,系統工藝布置見圖1,該系統制備的煤粉細度粗,水分高,入窯廢氣水分大,難以滿足煅燒工藝要求。
  為解決上述問題,我們在充分利用現有設備條件基礎上,增設了熱風爐、粗粉分離器和具有防爆性能的MDC袋除塵器及排風機等設備(見圖2)。同時對MDC除塵器還配備微機控制系統,以對其清灰、排灰、卸灰動作實行綜合控制。
  因該廠原有構筑物荷載富余小,且工期要求緊,故袋除塵器、粗粉分離器等框架均采用鋼結構設計,非標件采取邊設計邊施工;最后的連接部位利用停窯檢修期間將其完成。
為確保整個系統的最佳工況,在設備安裝及操作過程中,我們采取了以下措施:
  (1) 除塵器進出管道及進磨機熱風管道均安裝調節蝶閥;所有增設的管道與水平面夾角盡可能大于60°,以防止其中積聚煤粉;管道和除塵器殼體敷設保溫層,并加強系統密封。
  (2) 在雨季和冬季或原煤水分較高時,操作時應適當提高磨內溫度,固定好袋內的骨架,保證通氣量,防止濾袋結露。運行中若發現除塵器進出口壓差較大,說明濾袋掛灰嚴重,此時應縮短清灰周期(一般15 min~20 min一次),必要時可輔助手動清灰,但盡量不要采用抽袋清灰的方法。
  (3) 北方地區冬季寒冷,為防止壓縮空氣氣路中冷凝水凍結而影響氣缸工作,可采取增大氣缸所用壓縮空氣壓力、縮短清灰卸灰周期、氣路管道敷設保溫層和氣缸旁路外放氣等措施。
  (4) 做好常規維護保養。電磁閥、氣缸每年清洗加油保養一次;氣缸易損件(主要是密封圈)每年更換一次。這里需要指出的是:電磁閥故障95%出自機械配合間隙,只需動手調整一下其間隙,十幾分鐘即可修復。
  (5) 在安裝集灰斗下端雙層卸灰閥內閥板時,就將其與軸焊死,以防閥板脫落卡在閥道中造成煤粉積聚、自燃爆炸事故的發生。
  (6) 嚴格按安全規程操作。如出現除塵器出口、進口、灰斗溫度倒置等異常現象,應立即停止排風機,嚴禁“反吹風清灰“(此時使用,會起助氧助燃作用)。同時關閉熱風閥,停止磨機運轉,待故障排除后,方可啟動設備。
  此次改造共投資18萬元,據測算除塵器每天至少回收煤粉6.5 t,全年運轉率按80%計,年可回收煤粉近1900 t,每t煤成本75元,僅此一項年收益即達14.3萬元,15個月即可收回全部投資。
  實踐證明,該煤粉制備系統改造后,提高了系統產質量,并解決了因廢氣排放引起的污染問題。特別值得一提的是,該系統改造時選用的MDC型袋除塵器,運行4年來,微機控制系統從未出現過故障,一套濾袋至少使用2年;目測排放的煙氣,夏季無黑度,冬季是白氣(水汽),經上級環保部門多次監測,排放濃度均在100mg/m3以下,表明該除塵器先進、安全、可靠、實用,具有很高的經濟效益、環境效益和社會效益。

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