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引進手斗式提升機的改進<二>

2.2 解決尾箱積料問題
形成尾箱積料的原因主要有兩個:一是由于頭部回料而形成積料;二是由于尾箱及料斗的結構形成回料。尾箱結構示意及料斗形狀見圖3。
圖3尾箱結構及料斗形狀
由圖3可知,這種形狀的料斗是掏取式料斗,適用于松散、小顆粒、磨琢性小的物料,而熟料則是大顆粒、磨琢性大的物料,不適合用掏取式料斗。因此,我們通過改變傳動裝置轉向將斗式提升機改為接料輸送方式。然而,這種改變并沒能達到預期的目的。其料斗接料過程是:圖3中陰影部分是物料流的運動軌跡,當料斗在位置1時,物料能直接流入料斗中,隨著料斗向上運動,物料就會沖擊到料斗的立壁上,而落到尾箱中形成積料,這樣,每個料斗都存在一個接料與擋料的過程。觀察表明,料斗中物料填充率僅為30%左右,很大一部分物料濺落到尾箱中形成積料。
圖4 技改后的尾箱結構
找到了問題的根源所在,我們決定對料斗的形狀進行改造。改造思路是改變料斗的接料側斗壁的角度,使之不至于將物料擋落入尾箱之中,而直接落入下一個料斗中,并且兼顧斗容能滿足提升能力的要求,為此,設計36種改造方案(見表2)。為了充分利用舊斗子,保證產量,簡化加工工藝,使物料能完全流入料斗中,我們選擇了方案六。另外,我們還在斗式提升機尾箱壁上入料溜子出口處焊了一塊導料板(見圖4),這樣,由于導料板的特殊結構,既保證了物料能全部流入料斗中,又能保證料斗與導料板在發生碰撞時,也不會影響斗式提升機的正常運行。

表2 料斗改進方案

方案序號 1 2 3 4 5 6
斗形

斗容/L

83.42 71.11 83.08 80.76 92.73 86.34
產量/(t·h-1)
填充 率/% 60 242.5 205.7 240.4 233.7 268 249.8
70 282.9 240.0 280.1 272 313 291.4
75 303.2 257.2 300.1 292 335 312
80 323.4 274.3 320.5 311.6 357.3 333
85 343.6 291.4 340.1 331.6 369.7 353.8

3 結語
該斗式提升機自1998年8月進行上述技術改造后,尾部積料問題得到了徹底解決。消除了頭部回料現象,料斗中物料填充率達到75%~95%,滿足了生產要求。由于改造全部利用了舊斗子,該項目為工廠節約資金10余萬元,收到了良好效果。

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