葛洲壩嘉魚水泥:替代燃料轉型,萬澄APC溫控技術引領高效控制
一、項目背景
葛洲壩嘉魚水泥廠在積極踐行“雙碳”戰略、探索降本增效的道路上,成功引入了替代燃料,顯著降低了熟料標煤耗。然而,這一變革也帶來了新挑戰:分解爐出口溫度波動加劇,標準偏差擴大,直接影響了窯工況的穩定性。鑒于該廠已采用上海萬澄環保科技有限公司的HeSNCR高效精準脫硝系統,為進一步優化生產流程,萬澄公司應需而動,在其脫硝系統服務器上集成了尾煤APC(先進過程控制)專家系統,旨在精準調控尾煤量,穩定分解爐溫度。
二、技術方案創新
1、智能雙模控制:上海萬澄環保公司獨創性地配置了兩套控制模型——有替代燃料模式與無替代燃料模式,系統根據實時數據自動切換,確保在不同工況下均能實現最優控制。這一設計不僅提高了系統的靈活性與適應性,還大大簡化了操作流程,降低了人為干預的風險。
2、修正控制模塊:在APC專家系統的基礎上,增設了修正控制模塊,該模塊如同“智能調節器”,能夠實時監測分解爐溫度,并在溫度偏離預設目標時迅速介入,通過大幅度調整燃料設定值,有效遏制溫度波動。特別是在替代燃料波動時,該模塊能夠迅速響應,精準調節煤量,確保溫度穩定在目標范圍內,保障了生產過程的連續性與穩定性。
三、分解爐溫度控制效果對比
1、APC系統應用前:在未采用尾煤專家控制APC系統前,分解爐出口溫度波動較大,溫差高達46℃,標準偏差亦不容忽視。這一現象不僅增加了操作難度,還嚴重影響了窯工況的穩定性。
2、APC系統應用后:隨著APC專家系統的成功投用,分解爐溫度控制效果顯著提升。統計數據顯示,7月18日至19日期間,分解爐溫度標準偏差大幅降低,溫差縮小至17℃,體現了系統卓越的穩定性與精準性。同時,替代燃料喂料量顯著增加,小時使用量提升0.79噸,進一步降低了生產成本,提升了經濟效益。
3、對比分析:通過對比APC系統使用前后的數據,可以清晰地看到系統帶來的顯著變化。分解爐溫差下降了52.9%,標準偏差下降了49.5%,替代燃料小時使用量增加0.79噸/小時。這些數據不僅驗證了APC專家系統的有效性,更為水泥廠未來的綠色生產與高效運營奠定了堅實基礎。
(1)APC專家系統使用前情況
在尾煤專家控制 APC系統未上前,統計了6月4日、6月5日替代燃料連續使用期間分解爐出口溫度變化和替代燃料用量,見下表:
APC專家系統投用后,統計7月18日和7月19日替代燃料連續使用期間分解爐出口溫度變化和替代燃料用量,見下圖下表:
在替代燃料使用期間,分解爐出口溫度波動較大,溫差最大達到46℃,溫度標準偏差最大達到8.12%。
(2)APC專家系統投入后
APC專家系統投用后,統計7月18日和7月19日替代燃料連續使用期間分解爐出口溫度變化和替代燃料用量,見下圖下表:
投入尾煤專家控制APC系統后,替代燃料喂料量增多,分解爐溫度標準偏差降低3.52%,溫差降低至17℃。
(3)APC使用前后對比
時間 | 分解爐溫度 | 替代燃料 | |
溫差 | 標準偏差 | 小時使用量 | |
使用前 | 43.5 | 7.39 | 1 |
使用后 | 20.5 | 3.73 | 1.79 |
APC專家系統使用后,分解爐溫差下降了52.9%,分解爐溫度標準差下降了49.5%,替代燃料小時使用量增加0.79 t/h。
(4)APC專家系統控制下的分解爐出口溫度趨勢圖
分解爐溫度大部分時間在目標值的±5℃范圍波動,且在高溫區和低溫區的停留時間短。
四、結論
在“雙碳”政策的引領下,以及工廠降本增效的迫切需求下,替代燃料的廣泛應用已成為行業趨勢。上海萬澄環保的APC專家系統,以其卓越的溫度控制能力,不僅成功解決了替代燃料使用帶來的溫度波動問題,還顯著提升了替代燃料的使用量,有效減輕了操作人員的負擔。這一創新成果,不僅為葛洲壩嘉魚水泥廠的生產優化提供了有力支持,也為整個水泥行業的綠色轉型與高效發展樹立了典范。
展望未來,隨著技術的不斷進步與應用的持續深化,我們有理由相信,APC專家系統將在更多領域展現出其獨特的價值與魅力。
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