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熟料燒成系統中的操作案例

  1.預熱器堵塞

  (1)先兆:溫度異常,下料不暢部位以上的各級旋風筒出口溫度下降,各處負壓急劇上升,堵塞以下部位溫度異常上升。若有結皮,堵塞的先兆就會表現為負壓轉為微負壓或正壓。

  (2)原因:

  ①結皮。當窯尾廢氣溫度高到一定值時,熱生粉就粘附到廢氣管道壁上,這種粉塵吸附了堿、氯、硫等,粘附性大。隨著溫度的上升,粉塵粘附的數量和硬度也不斷增加,最終形成結皮。

  旋風筒頂部粘附的結皮脫落掉在旋風筒內,容易造成旋風筒下部錐體堵塞;預熱器系統的結皮最容易在最低級的兩個預熱器內產生,特別是最下一級旋風筒最容易發生結皮的地方。②硫、堿圈的形成。當預熱器內的生料和燃料含硫、堿較高,溫度達400~600℃SO2就轉化為SO3 ,SO3被生粉吸附后就生成CaSO4,CaSO4在860℃下熔融并容易與料粉在預熱器底部和窯尾內部形成堿圈。

  ③操作方面的原因。喂料不均,堵塞處下一級的旋風筒或分解爐由于沒有生料進入,懸浮在氣流中的生料粉大大減少,氣流溫度劇增。另外生料成分波動、火焰形成不當、窯內還原氣氛、不完全燃燒等都容易造成預熱器系統結皮堵塞。

  例如:當 C1 350℃→300℃

               C2 520℃→480℃

               C3 650℃→600℃

               C4 790℃→830℃

               C5 850℃→900℃

  這時候,中控立即判斷出C3錐體或下料管堵料。

  堵塞級上部溫度↓,下部溫度↑。

  ④設備維護方面的原因。窯尾密封處、人孔、冷風閥門等漏風、預熱器內襯剝蝕、翻板閥太緊(不靈活)等也容易造成預熱器系統結皮堵料。

  (3)處理措施:中控立即將正常一列的預熱器分料70%,異常一列預熱器分料30%,在堵料部位打空氣炮或通知現場用壓縮空氣反吹、晃動翻板閥處理直到正常下料。捅料完成后窯確保所有人空門和捅料孔等密封嚴密。

  2、來料不均勻的處理

  (1)先兆:窯提升機電流忽高忽低

  (2)原因:設備問題,庫底輸送斜槽充氣系統破損,生料在庫壁結塊。

  (3)處理措施:

  ①來料少時的操作 A. 適當把煤管往外退一些;B. 關小排風; C. 減少分解爐和窯頭的喂煤量;D. 控制好窯尾溫度和窯頭溫度;E. 采用短焰急燒

  切忌相反操作,易使窯尾溫度急劇上升,分解爐和旋風筒的溫度也會急劇上升,造成旋風筒或下料管粘結甚至堵塞,窯尾煙室和分解爐都容易結皮,使系統阻力增大。                      

  ②來料多時的操作A. 適當降低窯速;B. 減少喂料量;C. 開大排風D. 伸進噴煤管;目的:提高窯尾溫度,加強物料的預燒效果

  來料多時窯頭會有正壓出現,旋風筒出口和分解爐溫度會急劇下降。

  3、分解爐縮口結皮

  (1)先兆:窯內還原氣氛嚴重,高溫風機負荷高,熟料結粒偏大,黃心料、欠燒料較多。

  (2)原因:

  ①煤質方面的原因。煤的硫含量偏高,過剩的硫會在分解爐縮口處形成致密的結皮。煤粉細度偏粗。(我公司控制在≤2.5%)

  ②窯爐風量不平衡。三次風閘板開度過小(正常情況下控制在30%~35%),窯頭窯尾負壓比較大,窯內火焰較長,窯尾煙室溫度較高(一般在1130℃)分解爐用煤量增加時爐溫有所下降,窯皮偏長。說明三次風閘板開度過小,窯內通風量偏大。

  三次風閘板燒壞,三次風閘板上的澆注料被磨損后閘板上的耐熱鋼板經不住900℃熱風烘燒而損壞,由于三次風閘板燒壞,窯內通風與三次風分配平衡被破壞,窯內通風量減少,窯頭加煤溫度上不去,形成還原氣氛,產生黃心料;同時,三次風量明顯增加,使預熱爐風速加快。由于無煙煤燃盡世間較長,風速增加造成煤粉在預熱爐滯留世間變短,煤粉被帶至預熱爐出口處燃燒,形成爐中溫度較低,而出爐溫度較高的“溫度倒掛”現象,分解爐下縮口結皮嚴重。

  ③窯爐用煤比例不當。分解爐縮口結皮嚴重,當清煙室用的高壓水槍出現故障時,有的操作員為使f-CaO合格,采取加的頭煤用量強燒,窯內還原氣氛加劇,煤粉不完全燃燒情況嚴重,使分解爐縮口結皮進一步增加。

  (3)處理措施:

  ①穩定煤質。加強原煤進廠質量檢驗,避免和減少高硫煤,降低煤粉細度,提高煤粉的燃盡率。

  ②合理用風。三次風閥門正常生產開度55%~65%。在喂料量不變的情況下,三次風閥門加大,能增加分解爐用煤量,降低系統阻力,同時增加分解爐用煤量,有利于尾煤的充分燃燒,提高入窯生料CaCO3的分解率。

  ③保持合適的頭尾煤比例。

  窯頭用煤量的大小主要依據  A.入窯生料的喂料量和CaCO3的分解率;B.生料的易燒性窯頭用煤量的大小主要依據;C.熟料和立升重;D.窯速及窯皮

  窯尾用煤量的大小主要依據A.入窯生料CaCO3的分解率;B.生料的易燒性;C.窯速及燃燒的特征。

  一般情況下,控制在(40%~45%):(60%~55%)即0.67~0.82時比較合適,杜絕出現窯爐用煤比例倒置的現象。

  ④擴大主爐下縮口。防止窯內出現還原氣氛,塌料。

  ⑤其他措施。降低分解爐出口氣體溫度,由895℃降低到880℃~885℃%。避免窯尾溫度過高,液相量提前出現形成結皮;清理結皮要少時多次,要減少清理結皮時降溫對煅燒的影響,又要防止結皮因清理不及時越結越厚;采用新型耐火材料,在分解爐縮口處使用抗結皮澆注料。

編輯:姜立東

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