優化配料方案,玩轉變廢為寶--“金點子”為中聯水泥降本增效添動力
今年以來,江蘇徐州中聯水泥緊盯年度生產經營目標任務,踐行三精管理(經營精益化、管理精細化、組織精健化),按照“一切成本皆可控”理念,強化成本節約意識,深挖降本增效“金點子”,為生產經營添動力。
面對異常嚴峻的水泥市場形勢,徐州中聯將配料優化作為挖潛創效的突破口,結合礦山石灰石品質特點、市場原料價格變化、配料工藝要求等,以穩定產品質量為核心,在經過反復市場調研、配料試驗的基礎上,不斷優化配料方案,持續推進大宗固體廢棄物資源化利用,在實現降低生產成本的同時,也為社會循環經濟發展做出應有的貢獻。
再生石膏--再生石膏為一般工業固廢,主要成分為SiO2、SO3、Al2O3,經反復試驗,利用公司現有的干法水泥生產工藝,能夠將再生石膏廢棄物中蘊含的有害物質分解轉化,搭配爐渣用于生料配料,可部分替代石膏及硅鋁質材料,既保證生產質量穩定又大幅降低生產成本。經粗略計算,使用再生石膏配料年可創效1000萬元。
流化床粉煤灰--流化床粉煤灰比表面積高、活性好,28天活性指數達到90%,遠遠高于普通粉煤灰,可部分替代礦粉直接作為水泥摻合料使用。經研究比對,在水泥磨中混合使用流化床粉煤灰,可降低入磨物料細度,提高磨機臺時,降低熟料配比,提產降本效果明顯。徐州中聯通過配料調整以及“多摻少磨”等技術創新,磨機臺時提高超15%,水泥單日生產突破了7000噸的目標,同比增長約21.5%,熟料配比下降2個百分點。
脫硫石膏--為進一步提升熟料、水泥質量穩定性和適應性,徐州中聯堅持技術創新、管理創新,不斷優化配料方案,通過摻加脫硫石膏配料調整熟料硫堿比,熟料質量大幅提升,與外加劑相容性明顯好轉,提高了礦山綜合利用率,有效緩解了礦山資源緊缺的現狀。同時,改善了窯系統的結皮狀態,為穩定窯熱工制度、延長窯運轉周期提供了有力保障。2023年,實現了礦山石灰石自給自足和綜合利用,有效延長了礦山使用年限,較去年節約配料成本3000余萬元,降本增效成果顯著。
公司生產品質部部長王麟提到:“未來水泥市場競爭壓力仍然巨大,對于我們而言,將繼續在穩定產品質量和降本增效上下功夫,保持產品質量優勢,積極創新、利用新技術、新材料、新設備和新方法,推動公司全流程成本精益管理上水平。”
編輯:方蒙青
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