“小技改”撬動降本增效“大杠桿”
降本增效
在全體職工的共同努力下
曲阜中聯克服了新冠肺炎疫情和
復雜經濟形勢的不利影響
各項工作都取得了突破性進展
但仍面臨著生產經營任務重
市場占有率低
經營成本高等多重壓力
為完成年度目標任務
喜迎黨的二十大勝利召開
曲阜中聯深挖降本增效潛力
擴大開源節流成效
鼓勵廣大干部職工發揮優良傳統
牢固樹立過好“緊日子”
做好“當家人”的思想
用“小技改”撬動降本增效“大杠桿”
生產制造部
結合實際生產情況,生產制造部研究制定一線預熱器下料管技改方案,對一二級下料管進行技術改造,將一級撒料箱下移42cm,二級撒料箱下移84cm,同時對一二級撒料板角度進行適當調整。投料運行后預熱器一級出口溫度降低約13℃,系統運行穩定,保守估算熟料標煤耗可降低1kg/t以上。
為進一步降低成品水泥溫度,充分利用閑置設備,生產制造部在細粉平臺原有的斜槽一側安裝了一條350mm的分料斜槽,該斜槽通過轉向節接入,在接入口位置增加一個翻板閥,根據生產情況調整翻板閥開度,引導物料分別進入兩臺斜槽內,從而降低料層厚度,實現降溫目的;另外新增斜槽還可作為緊急情況下的備用設備,為持續生產提供保障,實現一舉兩得效果。
工程材料分公司
工程材料分公司積極開展試驗探索優化用料結構,生產生料使用烘干脫硫石膏粉,石膏摻加量從14%降到11.5%,脫硫石膏粉單價低于原使用的無水石膏,促使生料生產成本降低3.96元/噸。
工程材料分公司持續推進節支降耗修舊利廢工作,依據檢修工藝特點和現場設備實際情況,按照“以修代換,以舊代新,能修必修”的原則,對更換的舊設備配件采取新舊搭配、組合修復等方法,做到廢件活用、舊件新用,如利用更換的舊篦板用等離子切割機切割為耐熱鋼條使用、利用舊收塵器鋼板對漏風漏料點進行修補、利用舊鋼板及舊槽鋼加固加寬篦冷機門口過道等。現場技術人員通過拆解、組合等方法,充分挖掘廢舊物資的剩余價值,最大限度地實現零廢料。
泰安分公司
泰安分公司積極推廣新技術,持續進行增強劑試驗,優化各項配比,降低熟料摻加量。2022年上半年,P.O42.5熟料摻加量為73.23%,比去年同期低4.61%,P.C42.5熟料摻加量為62.90%,比去年同期低5.57%,P.F32.5熟料摻加量為52.36%,比去年同期低2.63%。
為提高設備有效運轉率,泰安分公司利用春節停產期間對輥壓機輥面進行焊補,更換輥壓機進料裝置、磨機二倉隔倉篦板,對磨機進行清倉處理。2022年上半年生產電耗為23.55度/噸,2021年上半年生產電耗為24.11度/噸,同比降低0.56度/噸,節約生產電耗費用5.71萬元,5月份在中國聯合水泥粉磨企業工序水泥電耗評比中獲得第三名。
編輯:孫蕾
監督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com