北京華泰聯科技公司的蓖冷機受青睞
針對熟料冷卻系統存在的這些問題,山東魯南水泥有限公司在社會上公開進行技術招標,而北京華泰聯科技發展有限公司憑借先進的技術一舉中標,用自行開發的新型冷卻技術——熟料分配系統和活動充氣篦床技術,為1號窯篦冷機進行了技術改造,并獲得了圓滿成功。
去年年底,北京華泰聯公司利用魯南水泥有限公司將日產2000噸改為日產2300噸生產線技改檢修期間,對1號篦冷機進行了技術改造施工。在傳統篦式冷卻機的高溫區(進料端),由于使用普通篦板,大量空氣會通過不均勻熟料層的薄層部分或從粗顆部分溢出,致使熾熱熟料難以均勻冷卻。另外,無法控制的高速氣流可將細顆粒熟料吹入窯內,使料層的均勻性進一步惡化。華泰聯公司采用新型冷卻技術,將熟料分配系統加裝于現有篦冷機進料端(前7排),改造其一、二室,提高冷卻效率和熱回收效率。使熟料床分布均勻,形成厚料層,消除“紅河”、“吹穿”現象;減少入窯的粉塵,進而減少了廢氣排出量。因此提高了熱端篦板的壽命,大大提高了設備運轉率。在篦冷機的進料端安裝7排阻力篦板,篦床設計為漸寬式(從熱端至冷端擴大),每排篦板略重疊,篦板被固定在“空氣梁”上,進料端篦床傾斜布置。
將新型冷卻技術中的活動式充氣篦床系統,運用于篦冷機的中溫區改造(8~28排),原篦冷機的8~28排普通篦板均換為控制流篦板,原有10根活動梁和11根固定梁均改為10根活動空氣梁和11根固定空氣梁。每根空氣梁均為獨立的“小風室”,每個“小風室”都有各自的進風口。
篦冷機第二段屬篦冷機的低溫區,即后續冷卻區,經過高溫區和中溫區的冷卻,熟料已顯著降溫。為了進一步提高冷卻能力,增加冷卻效果,更換了冷卻風機和已磨損的篦板,改善篦下室的密封。
通過一系列的技術改造后,不久前窯系統投料生產,篦冷機運行良好。當窯生產能力達到日產2300噸時,二次風溫達到1143℃,三次風溫為910℃,出料溫度為30~40℃。
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