魚峰集團:二分廠窯系統分解爐、煤磨技改達標
由于近年煤炭市場供應緊張,煤炭價格上漲,魚峰集團采購適合2#窯燃燒的煙煤比較困難,加之二分廠窯分解爐的容積偏小,分解爐對煤炭的適應能力差,物料在爐停留時間短,容易導致預熱器系統結皮,窯生產不穩定。二分廠窯近兩年生產較為被動,窯生產惡性循環,窯日產量下降,生產成本上升。為此,公司決定對2#窯分解爐進行改造,并把此項目列入技改重點項目。
2#窯分解爐技改項目于2007年11月11日開工,并且利用2008年2月18日2#窯中修機會進行駁接,分解爐技改項目駁接和煤磨烘干倉加長1.5米的技改均與中修同步完成。2008年3月6日點火烘窯,7日點火烘分解爐。
經過一個多月的生產證實,煤磨烘干倉加長1.5米后,3月份在原煤變化不大(原煤水分仍較高)和進磨熱風溫度變化不大的情況下,煤磨的出口溫度較技改前平穩,易飽磨現象較以前少,說明煤磨烘干能力較改造前有所提高;技改后分解爐增加鵝頸管,增加了分解爐的容積和高度,延長了分解爐內物料停留時間,分解爐出口溫度W1B54T1較易平穩控制,現場W1B54錐部火星較以前減少很多,有時幾乎沒有火星。
由于3月份的原煤煤質與2月份沒有明顯改善,煤磨粉磨能力仍受限制,窯的生產能力仍然沒有充分發揮出來,但情況已明顯優于2月份。
4月7日后,原煤水份有所改善,窯況變化明顯,窯產質量得到了一定的提高。4月12日時機成熟,對二分廠窯產量進行了12小時的熟料標定,標料過程嚴格按照標料的程序和要求進行。整個標料過程,參數平穩,是近年來標料數據最為平穩的一次,具有較強的代表性,真實反映了二分廠窯當前條件下的生產情況,標定結果,達產達標。
窯系統已進入良性循環,入窯煤粉灰份36%--37%,揮發份20%左右,入窯生料喂料量仍能保持220t/h以上,窯日產熟料產量估計達3550噸左右。
二分廠窯對于目前的煤料條件較為適應,產、質量以及成本控制達到比較合理狀態,綜合成本控制也達到較理想的狀況。二分廠窯本次技改效果明顯,達到了技改預期要求及目標,實現了達產達標的目的。
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