浙江長興萬元產值綜合能耗同比下降17%
在浙江省長興縣統計局新近公布的第一季度統計數據中,一組數字令人振奮:在國內生產總值增長14.9 %的同時,全縣工業企業萬元產值綜合能耗比去年同期減少17.01%。
“降低消耗就是增加效益,減少排放就是改善民生。”長興縣委書記劉國富認為,“節能減排不僅是為了完成任務,更是區域經濟又好又快發展的內在需求;不光是企業的社會責任,更是政府轉變職能、落實科學發展觀的題中應有之義。”近年來,長興縣委、縣政府通過“一推、二調、三提、四用”,多管齊下,把節能減排作為經濟工作的一項重要內容,狠抓落實。
出臺相關政策措施,下大決心推動節能減排工作。2005年,長興縣就出臺了《關于發展循環經濟建設節約型社會的實施意見》,把節約使用資源放在更加突出的位置,通過實施“9911”工程,全面推進節能、節地、節水、節材工作。從去年開始,縣財政每年安排專項資金500萬元,重點用于工業節能、節水、資源綜合利用等。該縣還出臺獎勵措施,對推廣使用先進節能設備和節能技術的企業給予最高50萬元的資金補助。
通過關停并轉和淘汰落后企業,不斷調整產業結構,從源頭上進行控制。近年來,長興共淘汰粘土磚瓦窯輪窯18座,騰出土地資源1148.8畝;淘汰落后小水泥生產382萬噸、石灰窯21門;蓄電池企業從原來的175家減少到50家,主要污染物削減了94.1%。大力引進高科技、低能耗、低排放企業,先后引進海信、波路夢、伊通等國內外知名家電、食品和新型建材企業,工業結構進一步優化;積極培育高新技術產業,其在工業增加值中的占比由2002年的11.9%提高到去年的20.5%。
注重提高工藝水平,在推進生產中實現降耗減排。自2005年以來,長興縣累計投入技改資金130億元,更新設備,改進工藝,提高效益。浙江興寶龍建材有限公司投入3200萬元,把落后的旋風預熱窯改造成新型窯外分解窯,每噸熟料標煤耗由原來的145㎏下降到110㎏,電耗由原來的78kwh下降到67kwh,比全省同類企業平均煤耗低10.5%。恒鑫、盛鑫等15家企業采用循環流化床等高效低污染工業鍋爐,每年節約標煤1200噸。全縣共投入資金2.35億元進行清潔生產,每年削減廢水排放386萬噸,削減化學需氧量排放757噸。該縣的紡織印染企業還通過實施中水回用,實現了廢水“零排放”。
大力發展循環經濟,變廢為寶,綜合利用。2006年,長興煤山眾盛建材有限公司投資4000萬元,建成我國第一座國產設備純低溫余熱電站,利用水泥生產中產生的余熱進行發電;其余4家企業的余熱發電項目也已相繼啟動,預計全部運營后每年可發電4.9億千瓦時,相當于節約標準煤76198噸。浙江特拉建材有限公司利用尾砂、煤矸石、淤泥、垃圾廢渣等生產新型墻體材料,產品可滿足建筑節能50%設計標準要求。目前,長興從事廢舊資源綜合利用回收企業共30家,年回收各類廢舊物資145萬噸,實現銷售收入1.2億元。
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